1、動篩跳汰機運行中存在的問題
田陳煤礦位于滕南煤田中部,屬華北型沉積,主采3t,3下煤層,3上煤層頂板的偽頂為1.5m厚的不穩(wěn)定泥巖,煤頂板偽頂為0~0.5m泥巖,松散、易冒落。兩煤層內(nèi)斷層多,落差在0.6~10m;開采方式為走向長壁全部垮落采煤法,煤中矸石多,給選煤生產(chǎn)帶來極大困難。田陳礦選煤廠經(jīng)過充分論證,在原煤準(zhǔn)備車間安裝動篩跳汰機,應(yīng)用后取得提質(zhì)降灰的效果,但在運行過程中出現(xiàn)許多問題,影響動篩系統(tǒng)正常使用,主要表現(xiàn)在以下方面:
(1)驅(qū)動機構(gòu)振動大,噪聲高,曲柄聯(lián)桿主驅(qū)動輪聯(lián)桿組件、擺桿組件均采用銅套、銷軸聯(lián)接,易磨損。原設(shè)計采用油杯注油潤滑。動篩運行中,由于驅(qū)動機構(gòu)受力較大,潤滑不及時,經(jīng)常導(dǎo)致銅套損壞、銷軸磨損等情況,影響設(shè)備的正常運行,增加維修工作量,造成配件消耗量加大。
(2)動篩篩板易損壞,落人槽體內(nèi)的矸石多。
(3)溢流堰設(shè)計有缺點,跑煤多。
(4)護煤板易變形,維修工作量大,煤矸易互竄。
(5)排矸電機減速機選型不合理,排矸效果差,帶煤量
大。
(6)排矸輪結(jié)構(gòu)不合理,不易更換軸套,維修量大。
2、主要改進辦法
(1)加固驅(qū)動機構(gòu)底盤,改變曲柄輪和聯(lián)結(jié)板間銷軸尺寸,使連桿運行軌跡不撞擊曲柄輪。
(2)改變原有機械潤滑方式,采用RZB8/12型潤滑脂泵對動篩擺桿組件和曲柄連桿機構(gòu)集中實時潤滑。
RXBBZ/12型潤滑脂泵有12個供油點,每點供油量在0—1.3 ml/min,注油壓力大于12MPa,采用380V電源供電的一種多點、獨立柱塞式電動泵,具有供油點多、壓力大、供油量無級調(diào)節(jié)、使用可靠、壽命長、自動化供油等特點,非常適宜聯(lián)桿機構(gòu)、擺桿組件的潤滑。該泵結(jié)構(gòu)簡單,易安裝。現(xiàn)場把泵安裝在動篩跳汰機擺桿上方的四樓構(gòu)件上,利用∮6mm較管分別與潤滑部分相聯(lián)。根據(jù)潤滑點需要油量的大小采用調(diào)整螺釘來調(diào)整供油量,利用RBK -1型潤滑設(shè)備程控器來調(diào)節(jié)供油時間的長短和兩次供油間隔時間。
依據(jù)動篩跳汰機的實際狀況,聯(lián)桿機構(gòu)由于傳動力矩較大,軸套磨損快,需用油量大,把泵上的調(diào)整螺釘擰入些;擺桿組件受力狀況相對較好,潤滑油量使用較少,可把調(diào)整螺釘擰出一些。根據(jù)設(shè)備潤滑要求,利用RBK -1型潤滑設(shè)備程控器來控制加油時間和停止加油時間,在運行狀態(tài)下設(shè)定的加油時間為2min,停止加油時間為28min。
動篩跳汰機潤滑方式的改變,解決了設(shè)備潤滑問題,機械振動明顯減少,軸套損壞也大為減少。該潤滑方式能在設(shè)備正常運行中實時潤滑,且能實現(xiàn)多點集中潤滑,也適應(yīng)大型設(shè)備篩予機、破碎機等的潤滑。
(3)設(shè)計中篩板用∮14的圓鋼焊接在S22的鋼板上。焊接強度小,易砸斷,影響洗選質(zhì)量,現(xiàn)改造為在S22的鋼板上鉆孔(∮15),使元鋼串在鋼板間,兩面焊接在篩板中又加入三道S22的鋼板立筋,并與圓鋼焊接在一體。經(jīng)過改造即增大了開孔率,又加大了篩面強度。
(4)溢流堰的改造。①延長溢流堰在底部的長度,在篩體振動時,溢流堰底部不超過提升輪煤隔槽。②在提升輪兩隔槽(靜止時)的上方溢流堰處焊一塊倒立式V型鋼板。③在溢流堰與排矸輪處加裝皮子。通過改造,減少了塊煤串入矸石中,提高回收率。
(5)護煤板的改造。護煤板與排料溜槽接觸面要平滑牢固,減少與提升輪的碰撞,在護煤板的受力處焊肋板,提高其強度。通過改造減少了提升輪篩板的變形與煤矸的互竄。
(6)排矸系統(tǒng)的改造。原設(shè)計排矸機為Yl00 -4、2.2kW,減速箱為BWE2215,傳動比=187,現(xiàn)改為電機型號Y132M -4,4kW,減速箱型號為BWE2215、傳動比=289,通過改進,增大了傳動比,減少了機電事故,排矸效果明顯變好。
(7)排矸軸的改進。排矸軸處于溢流堰的下方,空間小,維修時必須把排矸軸取到機體外,工作量大,不安全。設(shè)計中可考慮鏈輪與排矸軸的配合改成花鏈聯(lián)接,以便維修。
3、結(jié)束語
技術(shù)改造后,確保了動篩跳汰機的正常運行,提高了煤炭質(zhì)量,經(jīng)濟效益顯著。據(jù)統(tǒng)計,矸石上浮達到國內(nèi)最好水平,塊煤中矸石含量大幅降低。經(jīng)測算一年可直接創(chuàng)造經(jīng)濟效益500多萬元;采用RZB8/12型潤滑脂泵對動篩擺桿組件和曲柄連桿機構(gòu)的集中實時潤滑減少了軸銷的磨損,減少軸套的大量損壞,每年可為礦節(jié)約配件費用約0.8萬元,動篩跳汰機應(yīng)用后,減輕了員工勞動強度,減少了對環(huán)境的污染,社會效益顯著。