1、存在的問題及原因分析
我廠現使用的DCP90破碎機,其生產能力為:破碎玉米5噸小時,齒盤直徑Ø900mm,轉速980轉分,功率37千瓦。在使用中發現:(1)該機外殼與軸接觸部分采用填料密封,填料槽淺,填加填料少,使用10天左右就開始泄漏,填料壓蓋和前軸承端蓋距離很近,含有大量H2S03的漏液隨著軸的旋轉沿軸進入軸承盒內,沖刷潤滑脂,腐蝕軸承,加速軸承的損壞,該軸承組合設計使用壽命5000小時,現工作大致800小時。(2)從結構示意圖看出,該破碎機的動齒盤與前軸承距離大約200mm,軸承的徑向載荷大。(3)該機機殼采用鑄鐵材料,易磨損、腐蝕,且很薄,使用三個月就破損、漏料。
2、改造方案
針對DCP90破碎機存在的上述問題,我們經過生產現場仔細分析、研究,對DCP90破碎機進行了技術改造:(1)將齒盤與前軸承距離縮短至100mm;(2)軸承盒端蓋與破碎機機殼采用迷宮密封;(3)在機殼內側采用a=2mm不銹鋼板襯里,提高其耐腐蝕性和耐磨性。
3、效果比較分析
改造前每工作800小時更換3套軸承;改造后工作3000小時更換3套軸承。前后對比,改造后軸承的工作壽命是改造前的3.5倍,以每套軸承500元計,改造后每軸承使用周期可節約經費500X( 3.5-1) =1250元。從時間上考慮,每更換一次軸承需6小時,改造后,每軸承使用周期就能節約6x( 3.5-1) =15小時,我廠生產能力35000噸年,即每小時生產4.5噸淀粉,亦即改造后每周期增加產量4.5 x15=67.5噸。改造前每30天左右需處理一次機殼,約4小時;改造后一年半未發生機殼破損泄漏現象。
可見,該破碎機改造后,減少了維修時間,節約了維修費用,增加了淀粉和付產品產量,增加了企業的經濟效益,減輕了維修工人的勞動強度。
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