某公司1000t/d窯外分解窯生產線的石灰石
破碎機采用BW1500x15000mm板式喂料機,設計安裝傾斜角度為22°,鏈板由10檔共20只托輪支撐。托輪結構采用內外圈分離,中間粘著一層橡膠,起防震、緩沖作用。自從2001年投入運行以來,由于喂料機設計角度偏大,當大量的大塊石灰石堆積在上面時,托輪承受相當大的壓力,以至扭曲、變形,從而造成內外圈與橡膠層脫離而失去功效。托輪頻繁損壞,造成原料供應不上而停機停窯。我們經調查分析論證,將其改造為整體輪轂式,材料為HT 300,以增強其強度和耐磨性。
下料口處原是1根緩沖枕木,規格為2200x350x180,由2根工字鋼支撐。現改為3000x400x200枕木,并用3mm厚鋼板包箍而成,由3根工字鋼支撐,以增加其緩沖能力,因此,托輪主要起剛性支撐作用。
改進后的優點如下:
1)結構簡化,易于鑄造加工和維護。
2)耐磨,承壓能力大,使用壽命長。原結構使用不到3個月就更換,而改造后使用1年多從未壞過。
3)降低成本,節約維修費用。據初步估算,同樣托輪,原來太約2000元1只,改造后約150元/只。這樣每年可為公司節約備件損耗費及維修費大約15萬元。
改造前后托輪結構如圖1。