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“粗碎+自磨機+球磨機”破碎流程及生產實踐分析
發布時間:2013-03-16 10:03 來源:未知
在礦山企業的生產經營活動中,生產工藝流程與企業經濟效益密切相關。企業要創造好的經濟效益的有效途徑:一是企業生產上規模;二是選擇好的生產工藝流程。據不完全統計,選礦成本占企業生產成本的60%左右,碎礦生產成本占選礦成本的60%以上,碎礦生產成本主要表現在電耗和鋼耗。八十年代,具有代表性的碎礦流程是“三段破碎+球磨機”和“粗碎+自磨機+球磨機”的碎礦流程。在許多礦山企業中,多數是從“技術上可行,經濟上合理,安全上可靠”的準則中考慮,以“多碎少磨”占有主導地位來選擇使用較為普及成熟的“三段破碎+球磨機”的碎礦流程。進入九十年代,自磨機制造技術成熟和使用效果提高,一些礦山企業開始注重綜合效益,選用“粗碎+自磨機+球磨機”的碎礦流程,并在生產實踐中創造了較大的經濟效益。筆者從事選礦設備管理工作十幾年,經歷了“三段破碎+球磨機”和“粗碎+自磨機+球磨機”兩種碎礦流程的生產實踐,分析認為“粗碎+自磨機+球磨機”破碎流程技術先進,流程簡單,效益顯著。為此,下面分別論述這兩種破碎流程。
1、“三段破碎+球磨機”的破碎流程及存在不足
“三段破碎+球磨機”的破碎流程的實質是四段破碎:入選礦石粒度為—1000 mm,經粗碎、中碎、細碎的三段破碎(細碎與篩分組成閉路),其產品粒度為-13 mm,再經第四段的球磨機磨碎(球磨機與分級機組成閉路),最終產品粒度為- 0.074 mm進入浮選作業。江西銅業股份有限公司某選礦廠,采用“三段破碎+球磨機”的破碎流程,其設計生產能力為2 500t/d。該廠十幾年的生產實踐證明,“三段破碎+球磨機”破碎流程存在如下不足:
1.生產流水線長,工序多,崗位多,每班作業人員在15人以上(三班作業,45人以上),生產環節多,難管理,當某一生產環節出問題,直接影響碎礦系統的開車,甚至影響全廠生產的正常進行。
2.設備臺數多,日常維修工作量大,費用高。
3.皮帶機臺數多,皮帶長,出現皮帶刮壞事故多,每次皮帶刮壞的檢修時間長,費用高。另外,皮帶輸送過程中易跑礦,且跑礦量大,皮帶機工的鏟礦工作量大,勞動強度大。
4.設備裝機工作容量大,在1500 kW左右,由于受粗、細礦倉容量的限制,每次開車時間最長在3h左右,每班開停車次數多,能耗增大。
5.二臺圓錐破碎機的日常維修時間長及更換易損件的費用高。
6.三臺破碎機的排礦口大小必須調節匹配,否則,生產流程不暢通,生產能力低,生產成本高。
7.礦石中不能含有不易破碎的鐵件等物體,否則,易卡死圓錐破碎機。所以,必須安裝檢測除鐵裝置。
8.當原礦中含泥量大時,易堵礦而導致流程不暢,其表現在:一是易堵塞皮帶機的下礦口和圓錐破碎機的排礦口等;二是振動篩篩孑L易堵塞,使篩分效率大大降低;三是下礦溜槽易積礦形成塌礦而“埋死”皮帶機。所以,對于含泥量大的礦石,必須增設洗礦系統,先進行洗礦后再進行中、細破碎。
9.由于采用干式破碎作業,粉塵大,必須增設除塵裝置。
10.由于采用粉礦倉儲礦,礦石中的水份含量必須嚴格控制,否則,在粉礦倉中形成結拱而不能放礦或是跑礦,直接影響正常給礦。礦石結拱處理非常難,沒有簡單有效的方法,通常采用爆破作業,既不安全又縮短粉礦倉的使用壽命。
由于“三段破碎+球磨機”的破碎流程存在上述問題,以及自磨機的制造技術的成熟發展和使用效果的不斷提高,影響和促使一些礦山企業開始使用“粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程。
2、“粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程及生產實踐
“粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程的實質是三段破碎:入選礦石粒度為-1000 mm.經第一段的粗碎和第二段的自磨機磨碎(裝有自返裝置),產品粒度為-13 mm,再經第三段的球磨機磨碎(球磨機與分級機組成閉路),最終產品粒度為- 0.074 mm進入浮選作業。江西銅業股份有限公司某礦,是以“新礦新辦”模式建成的~座新的規模露天礦山,面對礦區地表地下水綜合治理、選礦工藝流程、湖泥剝離、銅鋅分離等四方面的技術難題,同時也為大礦開發積累經驗,于2002年,開始大膽選用“粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程,其設計破碎生產能力為2 500 t/d,及選定浮選流程的生產能力為l 200 t/d。上述選礦流程投入使用后,碎礦生產能力在800 Ud左右,難于提高,檢查發現自磨機筒體內難磨粒子較多,是影響自磨機生產能力提高的主要原因。產生難磨粒子多的原因:一是礦石的硬度大,難于破碎;二是沒有達到自磨機給礦要求,如大塊礦石的粒度及數量、給礦量等;三是自磨機結構因素,如自返裝置、轉速、襯板形狀及裝配方式等。提高自磨機生產能力的方法:一是將自返裝置中的圓筒篩篩孔尺寸加大來減少難磨粒子的循環量;二是增大對難磨粒子的破碎能力,如加大大塊礦石的粒度和數量或是加入磨礦介質。根據目前的采礦能力,合格的大塊礦石僅占給礦量的20%左右,難以達到自磨機的給礦要求。通過檢測分析,簡單有效的辦法是加入磨礦介質。經試用選定:加入∮120 mm鋼球占給礦量的5%左右。該方法使用后,自磨機的生產能力達到1 200 t/d。然而,自磨機的襯板使用周期僅為3個月,是設計使用周期的一半。襯板使用周期縮短的主要原因是給礦量嚴重不足,使自磨機底部襯板上存有的礦漿太少、太稀,被覆蓋的底部襯板面積小,產生被拋落的大塊礦石及鋼球直接砸在襯板上次數增多,使襯板磨損加快。在不能增大給礦量的前提下,為增大礦漿覆蓋底部襯板的面積,將外格子板上外圈格柵孔封堵了三分之一(封堵后,自磨機的排礦能力在1 200 t/d以上),這樣,筒體內的礦漿液面得到提高,使礦漿覆蓋底部襯板的面積增大,襯板的使用周期延長到4個月。2006年底,浮選擴建,使浮選流程的生產能力達到2 000 t/d。擴建投產后,選礦生產能力達到2 000 t/d,最高達到2 300 t/d(受浮選生產能力的限制,碎礦生產能力有富余),而襯板使用周期最長達到6個月,達到了襯板設計使用要求。通過6a的生產實踐,實現了投產、穩產、擴產的預定目標。2008年,該礦二期擴建工程還是采用“粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程。該礦6a的生產實踐證明:“粗碎+自磨機+球磨機”破碎流程技術先進,流程簡單,效益顯著。
3、“粗碎+自磨機+球磨機”破碎流程的優點
自磨機的最大特點是破碎比大,可以達到和超過中、細碎二段破碎的總破碎比的技術要求。用”粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程取代“三段破碎+球磨機”是發展趨勢。目前,使用“粗碎+自磨機+球磨機”的破碎流程的企業越來越多,使用的效果越來越好。經綜合分析比較,“粗碎+自磨機+球磨機”破碎流程的優點如下:
1.生產流水線短,工序少,崗位少,每天操作人數為17人。其中,破碎機工1人,皮帶機工1人,每天一班作業;中間堆礦的裝載機司機每班2人,中板給礦機工1人,自磨機工1人,球磨機工1人,三班作業。相比之下,每天作業人員減少28人,人員少,流程短,好管理。
2.設備臺數少,日常維修工作量少,費用低。初步統計,設備減少14余臺,工作裝機容量減少200kW左右,每年節省費用在10萬元以上。
3.當粗碎系統設備出現故障時,可選用粒度小于350 mm的礦石,直接卸到中間礦堆,不會影響下道工序的正常生產。
4.當入選礦石含泥量不大時,粗碎后可直接進入自磨機進行磨碎處理(礦石中的含泥量對該破碎流程影響較小)。
5.當入選礦石中含有鐵件等物體不大時,不會影響碎礦流程的正常生產。
6.對人選礦石的水份含量沒有嚴格要求,濕式自磨機作業粉塵少,不需要安裝除塵裝置。
7.初步統計,該流程可少建中、細碎車間、篩分
車間及部分皮帶廊等,可減少投資300余萬元。
4、結語
實踐證明,“粗碎+自磨機+球磨機”破碎流程技術先進,流程簡單,投資小,成本低,效益好,是礦山選礦作業重點考慮選用的碎礦流程。
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