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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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HL型斗式提升機(jī)下鏈輪組結(jié)構(gòu)的改進(jìn)

發(fā)布時間:2013-04-30 11:25    來源:未知

     生產(chǎn)過程中.HL型斗式提升機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)鏈條脫輪、燒毀電機(jī)、斷鏈扣、斷鏈環(huán)、斷下輪軸、落鏈等故障,嚴(yán)重地制約了生產(chǎn)。筆者通過對故障形成原因的分析,采取針對性的措施,將下鏈輪組的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),取得了較好的使用效果。現(xiàn)介紹如下。
1、故障的現(xiàn)象與原因
    HL型斗式提升機(jī)在提升物料的過程中,下鏈輪的取料面處于物料的包容狀態(tài),少量的物料隨鏈輪的旋轉(zhuǎn)運動被拋向空載區(qū),有的物料則停留在輪槽中間。運動著的鏈條夾著物料帶動鏈輪運轉(zhuǎn),出現(xiàn)了夾料現(xiàn)象。夾料時,特別是夾塊狀物料,鏈條中心線會產(chǎn)生偏移,使原處于較緊狀態(tài)下的鏈條在擴(kuò)徑輪上運行時其緊度更大,由此而產(chǎn)生了較大的交變剪切力。
    在重錘式張緊裝置彈性張緊的條件下,下鏈輪組因受這種交變剪切力的作用,必然作上下緩沖位移,且不規(guī)則;擋料板也在密封槽中隨之作相應(yīng)的不規(guī)則位移。由于磨損,擋料板變薄,密封槽距擴(kuò)大,極易導(dǎo)致?lián)趿习蹇ú刍蚩ㄋ馈_@時,鏈條與鏈輪產(chǎn)生松弛而分離,造成了鏈條脫輪故障。如果繼續(xù)運行,則提升量減少造成物料堆積,加上鏈條脫輪的雙重阻力,就會異致電機(jī)過載而燒毀。
    在絲桿式張緊裝置硬性張緊的條件下,下鏈輪組因受這種交變剪切力的作用麗不能上下移動,使下鏈輪軸、鏈扣和鏈環(huán)直接承受這種力。當(dāng)其超出構(gòu)件自身允許的強(qiáng)度極限時,便會造成斷軸、斷鏈扣或斷鏈環(huán)故障。如鏈扣或鏈環(huán)同時同節(jié)斷裂,則會造成落鏈故障。
    每處理1次鏈條脫輪故障,需1h~2h;排除1次斷軸故障,需3h左右;更換1只鏈扣或l節(jié)鏈條,需0.5h~1h;排解1次落鏈故障,至少需8h;調(diào)換1臺電機(jī),需2h~3h。
2、下鏈輪組結(jié)構(gòu)改進(jìn)
    原HL型斗式提升機(jī)下鏈輪組主要由鏈輪、軸、軸承座、擋料板、密封條和張緊裝置組成。
    按張緊方式分,下鏈輪組可分為重垂錘式和絲桿式兩種。前者利用重力使鏈輪組自動移動來控制鏈條松緊度;后者利用人力旋轉(zhuǎn)絲桿產(chǎn)生的位移來調(diào)整鏈條松緊度。
    如原下鏈輪組采用重錘式張緊裝置,改進(jìn)時在原下鏈輪組結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,在兩輪槽中間增加分料裝置,在擋料板上增加導(dǎo)向裝置(見圖2)。如原下鏈輪機(jī)組采用絲桿式張緊裝置,改進(jìn)時.不僅要增加上述兩個裝置,還要去掉原絲桿式張緊裝置,延長下鏈輪軸、增加配重吊蘭和配重,形成類似于重錘張緊裝置(見圖3),這樣鏈條的張緊利用重力來完成。
    分料裝置的作用是消除夾料現(xiàn)象,避免交變剪切力的出現(xiàn);導(dǎo)向裝置的作用是保證擋料板作定向直線運動,消除卡槽現(xiàn)象。二者結(jié)合控制鏈條脫輪和電機(jī)燒毀故障。將絲桿式改成類似重錘式張緊裝置的作用是:緩解萬一出現(xiàn)的交變剪切力及其它運動阻力,消除斷軸、斷鏈扣和斷鏈環(huán)故障,減少維修工作量。
3、改進(jìn)方法說明
    (1)軸。將原軸兩端各加長100mm,加長段各車削成045 mm的臺階,兩端面改制螺絲孔,用于固定吊蘭擋板。
    (2)配重吊蘭。用3mm厚鋼板制作2個600mm×200mm×400mm的長方體配重吊蘭,以長度1:1和高度1:1.2之交點為中心,各焊1個直徑45dmm的軸套,作為配重吊蘭和下鏈輪軸的聯(lián)接裝置。結(jié)構(gòu)見圖4。
    (3)軸承端蓋。為適應(yīng)加長軸安裝的需要,將原密封的端蓋中間車削加工成45d,mm的通孔,同時在通孔壁車削氈圈,加入毛氈,防止粉塵進(jìn)入軸承室。
    (4)吊蘭擋板。用厚6 mm的鋼板制作2個直徑60mm的圓板,在中間加工直徑12.5mm的通孔,用來固定配重吊蘭。
    (5)導(dǎo)向裝置。在擋料板與軸配合的密封端蓋外側(cè)周圍焊上1個方形滑塊,用2根導(dǎo)向軌將其活動夾持,并與提升機(jī)殼橫筋角鐵用螺絲聯(lián)接,形成導(dǎo)向裝置,見圖5。
    (6)分料裝置。用厚18mm的鋼板制作2片與下鏈輪槽口底徑相同的弧狀分料板,中間開直徑60mm的通孔,并用長度為300mm的間隔套,按下鏈輪槽口的距離焊成一體,配上支撐軸,軸端與兩側(cè)擋料板用螺母聯(lián)接,組成分料裝置。見圖6。
4、安裝注意事項
    (1)導(dǎo)向裝置的安裝。導(dǎo)向裝置安裝時,導(dǎo)軌和方形滑塊的間隙必須小于擋料板與密封槽之配合間隙,保證擋料_板在直線運行時不與槽口接觸。
    (2)分料裝置的安裝。分料裝置安裝時,弧狀分料板必須安裝在兩輪槽中間,與輪槽的底徑圓弧相距2mm一3mm,防止運動時出現(xiàn)阻力增加磨損。在與擋料板用螺絲聯(lián)接時,應(yīng)避免造成擋料板有向內(nèi)、外側(cè)變形現(xiàn)象出現(xiàn),防止擋料板在密封槽中無法正常移動或移動后無法復(fù)位,再度造成脫輪故障。
    (3)配重的調(diào)整。配重過重時,鏈條受力過大,會加大磨損;過輕,起不到張緊的目的,配重調(diào)整一般以空載運行時下鏈輪組無移動的跡象,用于輕推拉鏈條有幅度不大的擺動為宜。
5、使用效果
     HL型斗式提升機(jī)經(jīng)改進(jìn)后5年來從未出現(xiàn)過上述任何一種故障,該機(jī)運轉(zhuǎn)率比改進(jìn)前提高了9%。據(jù)統(tǒng)計,1臺提升機(jī)的改造費用約350元,改造前每臺提升機(jī)的月修理費用約135元。這樣年可節(jié)約費用1270元/臺。此外,由于HL型斗式提升機(jī)的穩(wěn)定運行,為直徑2.85m擴(kuò)徑機(jī)立窯線的增產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計,改造后生產(chǎn)線月增產(chǎn)生料1080t,月增產(chǎn)熟料648t,月增產(chǎn)水泥946t。

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