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顆粒機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備

 

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AV85電動(dòng)軸流風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)故障原因分析與處理

發(fā)布時(shí)間:2013-05-02 09:29    來源:未知

1、引言
    漣鋼熱電廠AV85軸流風(fēng)機(jī)是為滿足煉鐵2200 m3高爐需要于2003年安裝投產(chǎn)的.該機(jī)組由瑞士MAN公司生產(chǎn),布置形式為風(fēng)機(jī)通過變速箱與電機(jī)相連,風(fēng)機(jī)、變速箱、電機(jī)的型號(hào)、功率和生產(chǎn)廠家見表1。
    該機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)由主油泵、潤(rùn)滑油站、高位油箱、機(jī)組本體以及相連的管道等組成,主油泵安裝在變速箱上,輔助油泵安裝在潤(rùn)滑油站內(nèi),主油泵和輔助油泵的主要參數(shù)見表2。
    該機(jī)組潤(rùn)滑油壓要求0.12 MPa以上,輔助油泵聯(lián)瑣自投潤(rùn)滑油壓取0.12 MPa,風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)潤(rùn)滑油壓取0.06 MPa.以上壓力的取點(diǎn)為潤(rùn)滑油最遠(yuǎn)點(diǎn)壓力。
2、存在問題
    在該機(jī)安裝后的調(diào)試過程中,啟輔助油泵,最遠(yuǎn)點(diǎn)潤(rùn)滑油壓為0.186 MPa,滿足要求。試主油泵,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常后,停輔助油泵,出現(xiàn)輔助油泵一停,潤(rùn)滑油壓迅速下降,輔助油泵自投的現(xiàn)象,經(jīng)過三次試驗(yàn),結(jié)果一樣。調(diào)試完后,根據(jù)往常經(jīng)驗(yàn)停機(jī)對(duì)潤(rùn)滑油管道、閥門系統(tǒng)進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)問題,于是認(rèn)為該機(jī)主油泵存在問題。
通過與瑞士MAN公司聯(lián)系,該公司同意配置一臺(tái)功率大的主油泵,但需要一段時(shí)間,所以在主油泵更換之前,該機(jī)一直開輔助油泵運(yùn)行。由于潤(rùn)滑油站只有一臺(tái)輔助油泵,且沒有地方再安裝一臺(tái),如果該輔助油泵一旦出問題,將可能導(dǎo)致風(fēng)機(jī)停機(jī),引起高爐灌碴,給生產(chǎn)帶來巨大影響。同時(shí),長(zhǎng)期開一臺(tái)油泵也增加了電耗,提高了生產(chǎn)成本,所以解決潤(rùn)滑油系統(tǒng)問題成了當(dāng)務(wù)之急。
    2005年3月10日.由于公司內(nèi)部電力系統(tǒng)故障,導(dǎo)致輔助油泵斷電,結(jié)果潤(rùn)滑油壓最低降到0.060 MPa.6s后回升到0.095 MPa(這是從當(dāng)時(shí)的潤(rùn)滑油壓監(jiān)視曲線得到的),30 min后系統(tǒng)恢復(fù)送電,輔助油泵重新投入運(yùn)行。此次潤(rùn)滑油壓剛好降到了聯(lián)鎖停機(jī)值,但由于聯(lián)鎖停機(jī)設(shè)置了3 s延遲,且潤(rùn)滑油壓馬上回升,所以此次沒有引起停機(jī)。經(jīng)過再三聯(lián)系,瑞士MAN公司沒過多久就發(fā)了一臺(tái)型號(hào)為R95-800的主油泵過來。2005年5月2日至3日,把主油泵進(jìn)行了更換,安裝完成后試車,結(jié)果還是與原主油泵一樣,考慮到原主油泵在輔助油泵斷電的情況下保住了機(jī)組沒停機(jī),又把主油泵換為原來的。通過這次檢修,潤(rùn)滑油系統(tǒng)問題還是沒有解決。
3、問題分析
    為了盡快找到潤(rùn)滑油系統(tǒng)存在的問題(潤(rùn)滑油系統(tǒng)見圖1.早日消除此隱患,利用每次停機(jī)的時(shí)間對(duì)該潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)沒有閥門的質(zhì)量問題和安裝問題,然后,對(duì)該潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行全面分析、考慮和計(jì)算,終于發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題,主要如下。
    (1)主油泵設(shè)計(jì)偏小。
    從2005年3月5日輔助油泵斷電的潤(rùn)滑油曲線可以看出.潤(rùn)滑油壓最低降到0.060 MPa.說明該機(jī)在開機(jī)后退出輔助油泵的過程中很可能導(dǎo)致聯(lián)鎖停機(jī),同時(shí),該輔助油泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí),最遠(yuǎn)點(diǎn)潤(rùn)滑油壓為0.186 MPa,并不是很高。從主油泵與輔助油泵的參數(shù)可以看出,主油泵的流量、工作壓力和功率明顯比輔助油泵小得多,只能勉強(qiáng)維持機(jī)組運(yùn)行,絕對(duì)偏小。
    (2)從潤(rùn)滑油系統(tǒng)圖一可以看出,由于瑞士MAN公司所配置的主油泵進(jìn)出油管口徑一樣,均為DN100.進(jìn)油與出油的流向通過逆止閥的作用來實(shí)現(xiàn),還這些逆止閥在進(jìn)油管道上增加了進(jìn)油阻力,影響主油泵出力。
    (3)進(jìn)油管口徑偏小。
    按照油管道管徑的計(jì)算公式:
    d=(21.22Q/Vn)1/2式中
    Q-油的流量,L/min
    d一管道內(nèi)徑,mm
    Vm -管內(nèi)油的流速,m/s管道內(nèi)油流速度的選用:①吸油管道。推薦流速為0.6~1.2 m/s,一般常取lm/s以下。②潤(rùn)滑油供油管道。推薦流速為1.5~2 m/s;③潤(rùn)滑油回油管道,推薦流速為0.5~1 m/s。另外,管道長(zhǎng)時(shí)取偏小值,管道短時(shí)取偏大值;粘度大時(shí)取偏小值,粘度小時(shí)取偏大值。在此選油流速度為1 m/s,則型號(hào)為R65/630的主油泵的進(jìn)口管徑應(yīng)為:d=(21.22Q/v。)1/2=(21.22x930/l)m一140mm,即使按最快流速,管徑也要達(dá)到128 mm。盡管經(jīng)驗(yàn)取值存在較大的安全系數(shù),但原進(jìn)油管管徑(DN100)還是太小,有可能僅僅滿足R65/630主油泵的需要。這就是第一次更換型號(hào)為R95/800的主油泵時(shí)調(diào)試結(jié)果與原主油泵調(diào)試結(jié)果一樣的原因。
4、處理措施
    針對(duì)上述問題,采取了以下措施:
    (1)把R65/630的主油泵更換為R95/800的主油泵。
    (2)把主油泵進(jìn)油管道上的逆止閥取消。
    (3)對(duì)進(jìn)油管道進(jìn)行了全部更換。通過經(jīng)驗(yàn)公式d =(21.22Q/Vm)1/2可得,d =(21.22 x1200/l)1/2≈159mm,所以盡管R95/800主油泵的進(jìn)油口口徑為DN125,但為了保險(xiǎn)起見,這次改造選擇了∮159x4.5的管道,采用大小頭與主油泵連接法蘭相接,以便主油泵的能力充分發(fā)揮?紤]到出油管壓力大,流速快,對(duì)過油量沒有多大影響,所以對(duì)出油管沒做多大變動(dòng),與上次更換主油泵一樣,在原來管道基礎(chǔ)上通過大小頭與主油泵相連。
(4)把給主油泵在工作前為進(jìn)油管注油的逆止閥及管道取消,另接一根內(nèi)徑為DN20的管道給主油泵注油,中間裝一截止閥。開機(jī)前,把截止閥打開,當(dāng)主油泵正常工作后把截止閥關(guān)掉樣。大修改造后的潤(rùn)滑油系統(tǒng)圖見圖2。
5、處理后的結(jié)果及效益分析
    通過這次大修改造后,開機(jī)調(diào)試,在機(jī)組達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,停輔助油泵,結(jié)果輔助油泵還是出現(xiàn)自投現(xiàn)象。鑒于2005年3月5日輔助油泵斷電的經(jīng)驗(yàn),決定把輔助油泵自投退出,停下輔助油泵,等主油泵工作正常后再把輔助油泵打到自投位置。按照這樣的程序試驗(yàn),結(jié)果潤(rùn)滑油壓從0.192 MPa最低降到0.0872 MPa,然后又恢復(fù)到0.181 MPa.整個(gè)過程時(shí)間為6.5 s.這從開機(jī)后完成上述操作的潤(rùn)滑油壓力變化曲線圖3可以看出(第一次油壓變化是沒有操作好輔助油泵)。進(jìn)行改造后,盡管在停輔助油泵時(shí)潤(rùn)滑油壓在短時(shí)內(nèi)有較大波動(dòng),但不對(duì)機(jī)組運(yùn)行造成任何影響,并能很好地滿足機(jī)組安全運(yùn)行需要,徹底解決了這一重大安全隱患。
    另外,今后不再需要開輔助油泵運(yùn)行了,每年可降低生產(chǎn)成本25kWx24h/dx365d/ax0.6元kW=13.14萬元/a。同時(shí),這一問題也說明瑞士MAN公司生產(chǎn)的AV85軸流風(fēng)機(jī)最好配置R95/800主油泵,確保風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行,

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