某公司2PF-1010
破碎機是1991年安裝并投入使用的單機生產設備,服務年限長、負荷重,經常出現板錘螺栓孔變形、轉子面破壞、掉板錘軸承座磨損、軸承座基礎破壞等故障,頻繁的檢修,無法保證生產,且材料消耗高,每年僅3632軸承一項支出高達4.12萬元。
1原因分析
1)轉子出現事故,處理后,造成轉子不平衡;
2)基礎破壞,造成軸承座發生移位;軸承震動和發熱,經常更換軸承;
3)軸承座磨損后,已無加工面可放置框式水平儀。加工機體變形,無法對破碎機轉子及軸承進行精度找正。
2處理辦法
1)利用普通J422、4.0焊條補焊轉子,使轉子達到靜平衡:
2)用過磅找出新舊板錘之間的重量差,調節轉子平衡;
3)對轉子小面進行磨光處理,使板錘和轉子面結合嚴禁,避免板錘反面雙轉子碰頭(轉子價值7.5萬元/個);
4)堆焊板錘螺栓尾部,降低螺栓消耗量;
5)焊接轉子面和板錘縫隙,避免進灰導致螺栓固定不緊,造成螺栓折斷,板錘失控,對設備損壞;
6)使用自制的找正工具(如圖1),可很快將軸承座找平、找正。
該工具將軸與軸承加工成一體,軸承為一假想的軸承,僅保證軸承的外徑尺寸;軸用普通厚壁的鋼管制成,不但成本低,而且重量輕,可減少變形,搬運也方便。在找正時,將工具放在兩軸承座上,只要工具的軸承外徑與軸承座內徑接觸良好,即可保證兩軸承座安裝正確。再將框式水平儀放在專用工具的中間的加工位置,利用厚薄不等的墊鐵對軸承座進行調整即可很快將軸找平,達到規定的水平度。
這種工具在一端設計有螺絲孔,可安裝起重鉤,以便吊起存放,重復利用。
3效果
經過10個多月的使用,取得滿意效果,軸承僅用4套,降低軸承材料費用3.44萬元,板錘螺絲降低4千余元,減少軸承座加工費2400元,同時更降低了頻繁檢修和職工勞動強度,大大延長了破碎機的運轉率。