一、前言
紅楓水泥分公司粉磨包裝車間安裝使用有1臺GX500x 12,5m、2臺CX500×37m和l臺GX500×8m螺旋輸送機,負責出庫水泥的輸送任務。從1985年投產使用至今,4臺GX500螺旋輸送機的平均故障停機率在12%左右,材料配件消耗月平均1 550元,且每月必須對4臺GX500螺旋輸送機計劃檢修,更換易損件,吊軸承一次,這樣才能保證生產正常進行。
二、螺旋輸送機吊軸承損壞原因分析

吊軸承原設計結構為滑動軸承(如圖所示)且數量較多(共計29個)。當螺旋輸送機運轉時,水泥在螺旋葉片的強制推動下,向右移動,由于滑動吊軸承密封性差,經過吊軸承處的水泥有少量進入滑動吊軸承的軸瓦內,而軸瓦與連接軸之間沒有潤滑油,只有水泥,運轉時軸與瓦之間進行干摩擦,加快了軸瓦和聯接軸的磨損,使螺旋輸送機中心線很快偏移,運轉時左右擺動,吊軸承內發出噪聲。當水泥倉滿時,水泥在螺旋葉片的強制推動下,壓進尾端滾動軸承裝置內,磨壞或卡死滾動軸承,造成螺旋輸送機過載燒壞電動機,因此每月必須定期對吊軸承進行檢修,更換上瓦和下瓦,同時加上新油,檢修工作量大,檢修材料、配件消耗費用高。
三、改進措施
將吊軸承的結構由滑動軸承改為調心滾子軸承,聯接處采用M16×150的螺旋穿銷聯接。改進后的軸承可以自動調心,軸承中心線在吊軸承之間可偏移0~ 100,同樣運轉自如。由于采用滾動密封軸承,軸承外又由兩個法蘭壓緊兩個0形橡膠密封圈密封,因此吊軸承密封性能良好。另外在尾軸承端部500mm處,割掉螺旋輸送機機殼及螺旋軸,再用厚度4mm的鋼板封堵割后的端面,露出尾軸,當螺旋輸送機運轉時可從尾部觀察螺旋輸送機運行情況。
四、改進后所取得的效果
把4臺CX500螺旋輸送機的29個滑動吊軸承全部改為調心滾子軸承后,螺旋輸送機運行平穩,運行8個月均沒有檢修過且尾端滾動軸承無進灰現象,電動機運行電流平均下降5。6A。實踐證明改進是成功的。