2005年初購進一臺西2.2mx18m立式烘干機用于礦渣烘干,烘干機內部的下料管材履為不銹鋼,壁厚8mm,使用不到2個月就已經完全變形,管外部的隔熱層完全脫落,管壁被礦渣磨出了很多的孔洞。物料從孔洞漏出后,堆積在爐膛里,造成爐膛堵塞,無法生產。
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1、下料管燒損原因分析
1)立式烘干機下料部分結構見圖1。
爐膛內的燃火是通過卸料錐上的3個孔進入到烘干塔再和物料進行熱交換,由于孔的大小有限,造成燃火不能完全與物料接觸,而是通過卸料錐和下料管來進行熱量交換。不銹鋼材料耐溫不能超過800℃,但爐內的實際溫度已經超過了800℃,所以造成下料管燒損。但是如果爐火溫度控制的太低,會造成燃煤不能完全燃燒,烘干機效率很低,富通新能源生產銷售木屑顆粒機、鋸末木屑烘干機等生物質燃料成型、木屑鋸末烘干等機械設備。
2)下料管道外部包裹的隔熱材料,在使用中由于高溫和下料管變形已完全脫落。目前還沒有一種隔熱材料能保證在這種使用環境中不會脫落。
3)已經烘干的礦渣從烘干塔落下后,直接沖擊下料管,使下料管的磨損非常嚴重;即使下料管不被燒損,8mm厚的不銹鋼管使用時間也不會超過一年,在高溫條件下磨損更快。
2、解決措施及效果
2006年初我們對爐內下料部分結構進行了改造。拆除下料管,從擋火墻處用耐熱混凝土澆注圓錐形下料體,烘干后的礦渣流動性很好,只要保證出料口角度在135。左右就可以。提升機向地下方向加長3360mm,使物料順利進入到提升機。
改造后,由于高溫燃火也可以直接通過卸料錐中間孔進入烘干塔,對卸料錐的燒損也降低了。在使用中再不會因為下料部分出現故障而停機維修,即使是卸料錐和烘干塔內部結構損壞,也不需要立即停產處理,保證了正常生產。2007年初我們又購進了一臺∮2.8mx21m立式烘干機,在安裝時就改造了原來的內部下料結構,現使用情況很好。