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顆粒機配件新聞動態(tài)
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傳統(tǒng)中小型球磨機的改進
發(fā)布時間:2013-10-10 09:32 來源:未知
0、前言
有研究數(shù)據(jù)表明,球磨機的能耗利用率只有2%一3%左右,如球磨機電耗是lOOkWh,其中“克服應(yīng)力和內(nèi)聚力,使物料生成新表面”的有用功僅2—3kWh,其余97~98kWb的能量則消耗在“提升研磨體、噪音、發(fā)熱以及傳動系統(tǒng)的摩擦損耗”等環(huán)節(jié)上。雖然立磨等擠壓粉磨設(shè)備的能耗利用率有較大幅度的提高,但球磨機具有產(chǎn)品顆粒組成比較理想等獨特優(yōu)點,使其在水泥等行業(yè)依然保持難以替代的地位,節(jié)能降耗因此成為當前球磨機相關(guān)研究和改進的主攻方向。
筆者曾是一家建材機械廠的產(chǎn)品設(shè)計人員,該廠生產(chǎn)的選礦用中小型球磨機,此前一直沿襲“滑動軸承、邊緣傳動、剮性聯(lián)軸器”等效率較低的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見圖1)。筆者結(jié)合現(xiàn)場服務(wù)經(jīng)驗,借鑒當前球磨機相關(guān)節(jié)能技術(shù),對傳統(tǒng)中小型球磨機進行了結(jié)構(gòu)改進。以下是∮1200×2400規(guī)格球磨機改進的實例說明:
1、滑動軸承改滾動軸承
球磨機能耗利用率極低的根源在于工作原理上的“先天缺陷”,球磨機是靠簡體旋轉(zhuǎn)帶動研磨體進行“拋射運動”,以實現(xiàn)對物料的沖擊和磨削作用,這就制約了“研磨體的提升、噪音、摩擦發(fā)熱”等能耗環(huán)節(jié)。要達到節(jié)能降耗的目標,設(shè)計人員往往在球磨機傳動系統(tǒng)上下工夫。綜觀當前有關(guān)球磨機的節(jié)能技術(shù),大多數(shù)遵循“改進傳動系統(tǒng),降低摩擦損耗”的思路,這其中最具典型的就是滑動軸承改滾動軸承。研究表明,滑動摩擦功耗約占球磨機配用電機功率的18%~29%,滾動軸承替代滑動軸承后,磨機配用電機功率可減少17%~22%,能夠有效實現(xiàn)節(jié)能的目標。因大型滾動軸承的設(shè)計、制造及密封等難題沒有完全攻克,滾動軸承在大型球磨機上的應(yīng)用還處于探索階段,但對中小型球磨機而言,則不存在軸承的配套問題,富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設(shè)備。
筆者對Ø1200×2400球磨機首先進行了滑動軸承改滾動軸承(見圖2)。該規(guī)格球磨機原電機功率55KW,改進后降為45KW,實踐證明設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,按照一天工作8h,一年工作300d計算,其節(jié)能的經(jīng)濟效益相當可觀。需要補充說明,滑動軸承必須配套稀油潤滑系統(tǒng),干法生產(chǎn)的球磨機還必須配套冷卻水系統(tǒng),這兩個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復雜,維護困難,其油耗、水耗占生產(chǎn)成本的很大比重。滾動軸承采用油脂潤滑,免去了稀油潤滑和冷卻水循環(huán)系統(tǒng)。歸納起來,滾動軸承對用戶有“節(jié)能、節(jié)油、節(jié)水”三大好處,對制造商而言,也有簡化工藝和降低成本的好處。滑動軸承的軸瓦采用巴氏合金材料,不僅價格昂貴,而且澆鑄和機加工要求高,潤滑系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)所對應(yīng)的軸承座的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也相當復雜,改滾動軸承后,筆者將軸承底座設(shè)計為無需木模的鋼板焊接件。
滑動軸承改滾動軸承設(shè)計要點有:①軸承類型的選擇:球磨機具有低速、重載的特點,支承裝置必須彌補“兩端中空軸同心度誤差”和“筒體運行中產(chǎn)生的撓度”等問題,本案最終選用調(diào)心性能較好的雙列調(diào)心球面滾子軸承;②軸承具體規(guī)格的選擇:需要兼顧承載能力和裝配尺度兩個因素。具體思路是:由生產(chǎn)能力確定進、出料通路的尺度,繼而確定中空軸的外徑即滾動軸承內(nèi)徑(見第3部分中空軸設(shè)計),然后再由承載能力確定軸承外徑和寬度;③軸承軸向定位組合:球磨機載荷大,工作過程中簡體發(fā)熱,熱脹冷縮的應(yīng)力是軸承軸向定位必須考慮的關(guān)鍵問題,方案中采用了“出料端固定、進料端游動”的組合方式,為了避開進料端大塊物料的沖擊,傳動裝置往往布置在出料端,出料端固定保證了傳動裝置的正常工作。需要特別注意,兩端軸承組件中僅端蓋軸向定位尺寸有5mm的微小差異,進出料端的軸承組件在現(xiàn)場不得裝反。
2、邊緣傳動改中心傳動
中心傳動方案在大型球磨機上比較常見,中小型球磨機大多數(shù)默認邊緣傳動的方案。有研究表明,中心傳動的機械效率比邊緣傳動高,在一般情況下,中心傳動n=0.92 - 0.95,邊緣傳動17=0. 86-0.90,兩者相差5%左右,采用中心傳動對能耗基數(shù)大并常年運轉(zhuǎn)的球磨機而言,其節(jié)能的經(jīng)濟效益非常可觀。另外中心傳動結(jié)構(gòu)緊湊,規(guī)格相同的條件下,中心傳動比邊緣傳動重量要輕,節(jié)省鋼材約15%18%左右,這就大大降低了制造商的生產(chǎn)成本。中心傳動采用完全密封的減速器,使用壽命長,日常維修工作量少,而邊緣傳動的開式齒輪處于難以嚴格密封的齒輪罩內(nèi),粉塵侵入磨損相當劇烈,其壽命較短,邊緣傳動的零件分散,供油點和檢查點較多,操作、檢修困難。
傳統(tǒng)Ø1200×2400規(guī)格球磨機嫁接“中心傳動”的設(shè)計難點,首推“中空軸結(jié)構(gòu)和尺度的設(shè)計”,具體有以下三個方面:①中空軸外徑的確定:傳統(tǒng)的進出料中空軸內(nèi)部裝有進出料口(見圖1),考慮物料沒有強烈“磨蝕”性質(zhì),改進方案去除了進出料口,進出料通路改走中空軸內(nèi)孔,孔內(nèi)鑄有螺旋結(jié)構(gòu),內(nèi)孔直徑和原先進出料口接近,去除進出料口的好處就在于縮小了中空軸外徑(即滾動軸承的內(nèi)徑),在滿足承載能力和使用壽命的前提下,盡可能減小滾動軸承的配套規(guī)格,滾動軸承規(guī)格越大,對制造商和用戶均意味著配件采購成本越高;②中空軸與簡體連接結(jié)構(gòu)的設(shè)計:改進前簡體端蓋和中空軸是整體碗形結(jié)構(gòu)(見圖1),筒體出料倉布置在碗形空腔之中,改進后簡體端部采用焊接式平端蓋,中空軸與簡體連接法蘭大大縮小,簡體中空軸采用鉸制孔螺栓連接,機加工必須保證簡體兩端的法蘭止口同軸度,出料倉結(jié)構(gòu)形式也要作相應(yīng)的改變等;③中空軸強度計算:邊緣傳動的出料中空軸不承受設(shè)備傳動的扭矩載荷,中心傳動的出料中空軸(見圖3)是典型的轉(zhuǎn)軸(既承受彎矩又傳遞扭矩),本案同時兼任出料口的角色,筆者采用經(jīng)驗類比法,初定中空軸的壁厚,然后再校核疲勞強度、剛度等。因球磨機的載荷因素非常復雜,中空軸計算模型有待行家進一步探討。
減速器型號和速比的選擇也是邊緣傳動改中心傳動的重要問題。考慮方便采購的因素,本案最終選擇了通用型圓柱齒輪減速器,其規(guī)格滿足設(shè)備“重載、連續(xù)運轉(zhuǎn)”的工作狀態(tài),速比按照“簡體旋轉(zhuǎn)速度保持不變”的原則計算,即邊緣傳動齒輪副的傳動比轉(zhuǎn)嫁給減速器,減速器規(guī)格有所增大(單級變兩級),采購成本相對提高,但綜合考慮節(jié)省大小齒輪副等因素,產(chǎn)品的總體制造成本和用戶使用(維修、配件)成本均明顯下降。
3、其他方面的改進
在上述改進方案的基礎(chǔ)上,筆者考慮球磨機使用運行中的其他因素.對傳統(tǒng)∮1200×2400規(guī)格球磨機,同時進行了以下兩點改進:
剛性聯(lián)軸器改液力偶合器:球磨機必須帶負荷(研磨介質(zhì)球體)啟動,為此必須加大電機容量和相應(yīng)增加供電系統(tǒng)容量,導致電網(wǎng)運行因數(shù)下降,磨機啟動電流大,對電網(wǎng)形成沖擊,影響生產(chǎn)系統(tǒng)中其它設(shè)備的正常運行。筆者將球磨機電機輸出軸與減速器輸入軸之間的剛性聯(lián)軸器改為液力偶合器(見圖2),使用效果證明,盡管使用滾動軸承后電機功率下降一檔,但球磨機啟動性能卻大大改善(啟動電流下降),事實上也就提高了設(shè)備運行中的電機使用效能。
獨立底座改一體化底座:傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中小型球磨機的筒體兩端軸承底座、電機底座、減速器的底座是“各自為政”,產(chǎn)品出廠時部件分散發(fā)運,集成度低,現(xiàn)場安裝調(diào)整工作量較大等。筆者采納用戶建議,本案將筒體部的兩端軸承底座用鋼架連成一體,將電機和減速器的底座合二為一(見圖2)。一體化底座既方便產(chǎn)品集成發(fā)運,又減少了現(xiàn)場安裝工作量,用戶水泥基礎(chǔ)也可以節(jié)省下來(小規(guī)格磨機底座連成一體后,可直接在地面上安置),本案提高了傳動系統(tǒng)的剛度和傳動精度,從而延長了設(shè)備的使用壽命。
4、結(jié)束語
在全社會倡導科學發(fā)展觀的今天,節(jié)能降耗具有重要的意義。但中小型球磨機因能耗基數(shù)相對較低,目前國內(nèi)研究機構(gòu)對其關(guān)注程度遠不及大型球磨機。還有一些傳統(tǒng)的觀念制約著中小型球磨機的改進步伐,比如很多資料和教科書都有“中心傳動雖然效率高,但設(shè)備制造復雜,多用于大型磨機”的說法。實踐證明,筆者將“中心傳動”嫁接到中小型球磨機上,制造商簡化了工藝,降低了生產(chǎn)成本,用戶實現(xiàn)節(jié)能,降低了維護和配件成本。
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