我公司∮2.4mx25m礦渣順流式
烘干機的除塵采用的是BFRS387-6型反吹風袋式除塵器,處理風量81000m3/h,總過濾面積2 322m2,選用PTFE玻纖覆膜濾袋。使用半年后,出現嚴重塵現象,特別是開停機時粉塵排放超標。
1、 出現的問題及解決措施
1.1出現的問題
1)袋室底部四面墻壁、下部花板和濾袋固定底座銹蝕嚴重,局部出現孔洞,造成粉塵隨氣流直接進入袋室內部和濾袋。由于袋室內部空間狹小,袋座安裝位置緊湊,施工困難,很難保證袋座的氣密性焊接要求,有時還會刮壞濾袋,不利于更換濾袋固定座。
2)頂部濾袋懸掛張緊裝置長期在酸性氣體的腐蝕下銹蝕,彈簧失去彈性,彈簧調整定位銷生銹斷裂,失去調整作用,不能保證濾袋的張緊力,造成濾袋掛灰嚴重,運行阻力增大,影響濾袋收塵清灰效果和烘干機的烘干效率。
3)出氣口氣缸與反吹風氣缸控制程序間隔時間設定存在一定缺陷,兩閥板原設定為同時動作,出氣口閥板沒有蓋嚴,反吹風閥板動作,反吹風的風量較小,起不到很好的清灰作用,甚至產生二次揚塵。
1.2解決措施
1)將原袋室下花板、濾袋底座及濾袋懸掛張緊裝置的材質由Q235改為lGr18Ni9Ti,提高其耐腐蝕性和可靠性。
2)在袋室底部四面墻壁敷設不銹鋼板,增強袋室的氣密性,減少結露。
3)調整出氣口閥板與反吹風閥扳動作的間隔時間,將其調整為:出氣口閥板關閉2s后,反吹風閥板動作清灰2s,然后關閉,2s后出氣口閥板打開,每個袋室的清灰時間為6s;袋室清灰間隔時間為6s。調整后,袋除塵器運行阻力控制在1800~2000Pa,運行效果良好。
2、日常維護操作采取的措施
1)及時檢查袋除塵器內部濾袋的使用情況和調整濾袋的張緊力,保證濾袋在反吹風作用下的振動清灰效
果。及時更換損壞濾袋,因為一條濾袋出現孔洞后,其鄰近的濾袋更易損壞,直至室內濾袋全部出現
孔洞。
2)做好袋除塵器的密封、防結露工作。定期檢查檢查門、排灰裝置和灰斗檢修孔等部位的密封情況,并及時修理。
3)除塵器主管道增設3個沉降室和4個清灰門,做好密封,便于清理管道內部積灰,保證管路暢通。
4)為防止結露,規范袋除塵器的操作。由于礦渣水分較高,煙氣水分含量高,沸騰爐開啟后,先不投料,對袋除塵器內部預熱,待袋室內部溫度達到65℃后再投料(露點溫度為60℃);停機時,先停物料,再停沸騰爐:同時對反吹風管道進行全部保溫。
5)礦渣先進行晾曬,降低烘干機入料水分,減少袋除塵器的內部結露濕底現象的發生。
3、使用效果
1)收塵效率明顯提高,正常生產運行標態粉塵排放濃度為58.4mg/m3,開機時,由改造前的184.2mg/m3降到現在的94.6mg/m3。
2)花板及濾袋固定底座使用1年后仍完好,沒有銹蝕現象,降低了設備維修量。由于不銹鋼板的價格貴,除塵器內部沒有全部敷設,目前沒敷設的部分仍出現氧化鐵層,需進一步研究防腐措旋。
3)烘干機的烘干效率有一定的提高,引風機葉輪和反吹風機葉輪磨損明顯降低,延長了使用壽命,取得了較理想的效果。