0、引言
1號D839型H650×34. 434鏈斗
輸送機是建廠時投入使用的,輸送中3. 5m×145m華新型濕法回轉窯水泥熟料,產量為35t/h。二期擴建時新增SDBF630×60. 71板鏈斗式輸送機,產量為70t/h。原計劃使用2號鏈斗輸送機輸送新舊2臺回轉窯共計50t/h的熟料,并將1號鏈斗輸送機延長至60.7m.做為備用輸送機。2臺設備均以水平、傾斜聯臺形式輸送水泥熟料。2號鏈斗輸送機自1993年2月投入運行以來,事故頻繁,并且均為突發性事故,事故造成的損失大,截至2000年Il月,此設備的運行時間不足6個月,輸送回轉窯熟料的丁作完全由J號鏈斗輸送機擔任。
1、事故原因分析
SDBF630鏈斗輸送機主要存在以下問題:
1)軌道過渡圓弧處護軌受力大。由于軌道水平段與傾斜段過渡圓弧處曲率半徑小,滾輪在爬坡處易脫離下軌道沿護軌運行。
2)滾輪易脫軌。鏈斗輸送機在運行時單純依靠每4個斗子一對滾輪在軌道上限位,物料下落不均時,易造成滾輪在軌道上跑偏,鏈節易扭曲,滾輪軸彎曲變形嚴重,經常掉滾輪,滾輪脫軌,
3)刮斗子。偶而熟料料塊過大或有異物卡在下料口與斗子之間,造成斗子大面積刮傷,引起滾輪脫軌,電動機跳閘。
2、改造后結構
針對2號鏈斗輸送機存在的結構缺陷,參照1號鏈斗輸送機的設計,2000年底對2號鏈斗輸送機進行了改造,效果良好。
1)改變頭部、尾部鏈輪結構
改頭部、尾部鏈輪輪緣和輪轂為分體式結構。
增大鏈輪直徑。在保證輸送物料臺時產量不變、原鏈節不作改動的情況下,通過改變鏈輪節圓直徑使改造后鏈輪每2個輪齒的節距恰好為250mm與1個鏈節節距相嚙合,計算出新鏈輪有21個齒。這樣鏈節的節距與相嚙合的鏈輪節距相錯1個節距,形成了輪齒交替工作的形式,延長了鏈輪的使用壽命。改造前后鏈輪技術參數對比如表1。
2)傳動裝置增加l臺液力偶合器。在運轉中當負荷過載或發生刮斗子事故時,能起到過載保護作用,即使產生較大的沖擊負荷、振動和扭矩,也能平穩運行。
3)增大滾輪尺寸,有效地防止滾輪爬上軌道而造成脫軌事故,同時將滾輪內孔的106軸承改為207軸承,以增強滾輪的承載能力。
4)加大軌道過渡圓弧半徑。軌道水平段與傾斜段過渡圓弧半徑由R10m改為R15m,使滾輪在運行軌道上平穩運行,護軌基本不受力。
5)斗于改為槽板式。槽板式斗子似魚鱗層層相套,在運行中起到了限位跑偏的作用,下料口嚴重漏料的情況得到改善,減少了物料堆積抬高料斗造成的滾輪脫軌的事故。
3、注意事項
1)槽板式斗子為鉚焊件,加工時要保證兩滾輪的裝配孔的同軸度不大于0.6mm,以此來減少滾輪跑偏的可能性。
2)加強維護管理力度,嚴格篦冷機的操作制度不出紅料,避免因熟料出料溫度過高,造成斗子變形,影響使用壽命。
3)鏈斗機使用一段時間后,鏈節與銷軸接觸面由于粉塵污染在運行中會產生很大的聲響,在軌道下部合適的位置掛兩個油筒滴油潤滑鏈節,可有效的減少噪音。
相關輸送機產品:
1、
刮板輸送機
2、
螺旋輸送機