我公司焦化廠58-Ⅱ型焦爐年產(chǎn)焦炭60萬t.年輸煤量約80萬t。各轉(zhuǎn)運站、粉碎機產(chǎn)生大量粉塵,工作環(huán)境惡劣,因此,在
粉碎機崗位安裝了反吹布袋除塵器。
1、存在的問題
除塵器對粉塵的控制起到了積極作用,但經(jīng)過多年的運行,仍存在以下問題:
1)集塵罩在除塵風管附近為負壓,能夠達到滿意的收集效果.但遠離除塵風管處效果不佳。
2)在粉碎機高速錘頭的旋轉(zhuǎn)作用下,整個腔體為正壓,并影響到除塵罩壓力。
3)除塵罩內(nèi)靠近風管的位置,負壓較大,除塵灰中大于100um的塵量占總塵量的35%。
2、除塵系統(tǒng)的改造
考慮對除塵風機進行改造,但該方法需要更換除塵器電機,改造吸風管道,投資較大。改造風機后,因風量、風壓增大,運行能耗高,增大了運行費用,該方案不可取。
為此,我們采取減低、平衡除塵罩內(nèi)壓力的方式。在兩臺粉碎機的進料連接部位兩側(cè)增加了兩條風管,使高速旋轉(zhuǎn)的錘頭產(chǎn)生的氣流在兩臺粉碎機(一開一備)內(nèi)形成循環(huán)風,大大降低了粉碎機腔體內(nèi)壓力,從而降低了除塵罩內(nèi)壓力。通過提升吸塵管、增高除塵風罩,使除塵風罩內(nèi)壓力相對平衡。
3、改造效果與建議
改造后,除塵罩內(nèi)部形成負壓,整個除塵罩內(nèi)壓力均衡。減少了吸塵管道、除塵布袋因煤塵顆粒偏大所造成的堵塞現(xiàn)象,降低了工人疏通吸塵管的工作量。減少了除塵罩周圍煤塵的逸散,使粉塵濃度達到了塵毒標準。
改造后,處理風量為7 977m3/h,過濾風速為1.1m3/min·m2,略高于最佳過濾風速0.6-0.9m3/min.m2。建議改變閥門開度,調(diào)節(jié)管道阻力以降低風量,從而提高除塵效率。現(xiàn)除塵器漏風率偏大,需對除塵器設(shè)備、管道等處進行檢漏,加以密封。
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1、
鍘草機
2、
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