一線3 000t/d生產(chǎn)線熟料輸送采用的是SCD800 x76 783mrn槽式
輸送機(jī)。該機(jī)正常輸送量140t/h,最大輸送量200t/h,物料允許溫度80—120℃,最高200qC。自2004年投產(chǎn)以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn),維護(hù)簡(jiǎn)便,能滿足生產(chǎn)。但在2007年4月21日,窯突然“跑生”,致使熟料粉溫度過(guò)高,達(dá)到300℃,個(gè)別槽子熟料全部是紅料,使導(dǎo)軌受熱,發(fā)生變形,出現(xiàn)彎曲和輸送機(jī)掉軌事故。我們對(duì)變形的軌道校正加固,及時(shí)恢復(fù)了生產(chǎn)。
軌道變形嚴(yán)重處與中心線左右相差30mm,幾乎成為“S”形,特別是彎道部分變形嚴(yán)重,與中心線相差50mm。由于輸送機(jī)有斜度及彎道,所以采取三點(diǎn)(頭、尾及彎道部分)綜合校正。
用140mm槽鋼橫在導(dǎo)軌下面,每隔2m設(shè)置一根。槽鋼和防雨架焊牢。在導(dǎo)軌兩側(cè)的槽鋼上焊擋塊。用擋塊限制導(dǎo)軌,對(duì)變形的導(dǎo)軌起校正、固定的作用。
導(dǎo)軌、槽鋼和擋塊三者位置示意見(jiàn)圖1。
按設(shè)計(jì)留出預(yù)留問(wèn)隙,每節(jié)導(dǎo)軌6mm伸縮量,從而保證導(dǎo)軌受力伸縮不變形。彎道部分更換Im導(dǎo)軌。由于大部分導(dǎo)軌未更換,從而減少了維修時(shí)間。自加固以來(lái)運(yùn)行正常,沒(méi)有再發(fā)生掉軌事故。
另外,還加強(qiáng)設(shè)備管理。在輸送機(jī)兩邊各設(shè)5個(gè)觀測(cè)點(diǎn),每隔1h對(duì)導(dǎo)軌進(jìn)行測(cè)量,24h匯總,且繪出曲線圖,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變形量是否在允許范圍內(nèi)。
相關(guān)輸送機(jī)產(chǎn)品:
1、
皮帶輸送機(jī)
2、
斗式提升機(jī)