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單輥破碎機星輪鑄造工藝設計及模擬優化

發布時間:2014-01-23 11:33    來源:未知

    單輥破碎機主要用于燒結廠對燒結礦進行破碎處理,以滿足高爐生產的需要。其星輪的工作環境非常惡劣,破碎的燒結礦溫度高達600℃以上,并且承受著很大的摩擦力和沖擊力。盡管星輪表面堆焊較厚,且為耐腐蝕、耐摩擦、耐沖擊的金屬,但其壽命最長也只有4個月,一般3個月就得更換一次。因此,提高其鑄件品質具有很大的經濟效益。該工件的技術要求為組織致密,內部不允許有縮孔、縮松、裂紋、氣孔等鑄造缺陷,必需經過超聲波探傷檢查。鑄件輪廓尺寸1500 mm×1500 mm×185mm,質量600 kg,材質為ZG40Cr。本文首先采用傳統的鑄造工藝設計方法確定星輪的初始鑄造工藝,再通過Z-Cast軟件對初始工藝進行模擬計算,根據計算結果提出改進措施及優化工藝,最終確定了合適的鑄造工藝,消除了鑄件缺陷,得到了質量合格的鑄件。
1、鑄造工藝設計
1.1工藝方案的確定
    根據星輪的結構特點和使用要求,確定其澆注位置及分型面。澆注時輪轂水平放置,分型面選在中間最大截面處,金屬液從鑄件底部引入型腔,在鑄件厚大部位上部設置冒口對鑄件的體收縮進行補足,以實現自下而上的順序凝固,造型材料為水玻璃砂,澆注溫度1580℃。工藝方案如圖1所示。
1.2澆注系統的設計
    鑄鋼的鑄造性能較差,澆注系統結構應盡量簡單,保證充型快而平穩,確定為底注式澆注系統:采用漏包澆注,其保溫性能好,流出的鋼液夾雜物少,無需采用結構復雜的澆洼系統撇渣。選用包孔的直徑∮40 mm;采用一個直澆道,尺寸為∮60 mm;一個橫澆道,尺寸為∮60 mm;一個內澆道,尺寸為∮60 mm。
1.3冒口設計
    根據模數法計算出鑄件模數,確定在星輪四個熱節位置上部各采用一個圓柱形冒口,尺寸為∮190 mm×190 mm,保證對鑄件補縮。
2、凝固過程的計算機模擬
2.1工藝I模擬結果及分析
    凝固過程對鑄件的最終品質具有重要作用,縮孔、縮松等缺陷都是在鑄造的凝固過程中產生的。將鑄件的STL格式文件導入Z-Cast模擬軟件,進行網格劃分、參數設置,使用水玻璃砂造型,鑄型初始溫度25℃。對初始工藝進行凝固模擬,其結果如圖2所示,深色表示未凝固或半固態,淺色表示已經完全凝固。可以看出,當凝固時間進行到t=510 s時,星輪四個側臂、澆注系統蓄熱量少,首先凝固,見圖2(a);當t=1 321 s時,澆注系統結束凝固,四個側臂已有明顯凝固,見圖2(b);當t=2 228 s時,凝固過程向鑄件中部延伸,四個冒口開始對鑄件的凝固收縮進行補縮,凝固過程進一步進行,見圖2(c);當t=2 450 s時,液相區還未延伸到冒口根部,冒口上部已經明顯凝固,見圖2(d);當t=2 600s時,鑄件內出現四部分孤立液相區,分別由四個冒口進行補縮,但冒口根部只殘留有少量液態金屬,見圖2(e);當t=3 500 s時,冒口結束凝固,鑄件內還有大量液態金屬,由于這四部分孤立液相區的凝固收縮得不到額外金屬液的補足,在凝固的最后階段,必然會出現縮孔、縮松缺陷,見圖2(f)。初始工藝縮孔、縮松分布預測如圖3所示。工藝I中,冒口的補縮能力不能滿足鑄件凝固收縮的要求,缺陷主要產生于冒口下部四部分孤立液相區部位。縮孔、縮松延伸到了鑄件內部,由于縮孔、縮松面積過大,必然嚴重影響鑄件的使用性能,造成鑄件報廢,需進行工藝改進。
2.2工藝11模擬結果及分析
    根據工藝I模擬結果分析,原工藝中鑄件實現了自下而上的順序凝固,冒口也起到了補縮作用,只是由于冒口的補縮能力不足,導致其先于鑄件凝固,在最后凝固階段鑄件內還殘留有大量液態金屬,造成鑄件不能得到很好的補縮,形成嚴重的縮孔、縮松缺陷。為保證獲得致密鑄件,加大冒口模數,將冒口尺寸改為∮210 mm×210 mm,使熱節上移,促使冒口最后凝固,將缺陷留在冒口之中,其他參數不變,工藝Ⅱ模型如圖4所示
    將工藝II三維模型轉化為STL格式文件,導入Z-Cast軟件,對其進行網格劃分和參數設置,對鑄件的凝固過程再次進行模擬,結果見圖5。可以看出,凝固時間t=997 s時,澆注系統、星輪四個側臂前端已經凝固,見圖5(a); t=2 262 s時,凝固過程向鑄件中部延伸,冒口開始補縮,見圖5(b); t=2 895 s時,凝固過程繼續向鑄件中間部位延伸,四個冒口持續對鑄件進行補縮,見圖5(c); t=3 527 s時,鑄件內的液態金屬即將分割為四部分孤立液相區,由四個冒口分別補縮,見圖5(d): t=4 371 s時,孤立液相區延伸至四個冒口根部,冒口即將結束對鑄件的補縮,見圖5(e);t=4 845 s時,冒口結束凝固,鑄件內還殘留少量液態金屬,冒口的補縮能力仍然不夠,仍需進行工藝改進,見圖5(f)。
2.3工藝Ⅲ模擬結果及分析
    根據工藝II模擬結果可知,由于冒口的補縮能力略小造成鑄件缺陷,只需繼續增加冒口尺寸,便可使工藝II中出現的微小孤立液相區轉移到冒口中。但這樣勢必造成金屬液的大量浪費。在保證鑄件品質前提下,為進一步提高工藝出品率,根據鑄件結構,決定采用兩個對稱的大冒口對鑄件進行補縮,每個冒口負責補縮兩個熱節,冒口尺寸為∮260 mm×310 mm,工藝IⅡ如圖6所示。
    對工藝III進行凝固模擬,其結果如圖7所示。可以看出,t=2 643 s時,鑄件的熱節位置轉移到了兩大冒口根部區域,凝固過程向熱節部位延伸,見圖7(b): t=2 926 s時,鑄件內的液態金屬即將分割為兩部分孤立液相區,見圖7(c): t=3 493 s時,兩個大冒口負責對兩部分孤立液相區分別補縮,見圖7(d); t=4 513 8時,孤立液相區延伸到了冒口根部,冒口繼續進行補縮,見圖7(e);t=5 589 s時,工藝I、工藝II中鑄件出現的孤立液相區已經消失,鑄件已經全部凝固,孤立液相區延伸到了大冒口,缺陷將出現在冒口中,見圖7(f)。
    工藝ni模擬的缺陷預測如圖8所示,鑄件內部沒有發現縮孔、縮松缺陷,縮孔、縮松已經成功轉移到了冒口中。冒口內金屬溫度始終處于鑄件的最高狀態,實現了從鑄件到冒口的順序凝固,節約了金屬,保證了鑄件品質。采用工藝III進行了試生產,一年來生產了100多件星輪,沒有發現縮松、縮孔、氣孔等缺陷,得到了致密鑄件。實際生產的鑄件如圖9所示。
3、結論
    1)工藝I采用分散冒口不能很好地補縮鑄件,冒口先于鑄件凝固,冒口的補縮能力不足,造成了工藝I中縮孔、縮松缺陷的產生。
    2)工藝II將冒口尺寸適當增大,但仍不能實現對鑄件的圓滿補縮。此時,工藝II已不適合繼續增大冒口尺寸。
    3)工藝IⅡ采用兩個對稱大冒口對鑄件進行補縮,每個冒口負責兩個熱節。模擬結果顯示鑄件實現了順序凝固,無缺陷產生,經實際生產驗證,工藝IⅡ是比較合適的。


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