我廠1000t/d熟料新型千法生產(chǎn)線,石灰石破碎采用
錘式破碎機(jī),生產(chǎn)能力為180—240t/h:最大進(jìn)料粒度:≤800x 800xl000mm。因原料磨機(jī)要提產(chǎn)運(yùn)行,降低石灰石進(jìn)廠粒度,導(dǎo)致進(jìn)廠石灰石中石屑料較多,運(yùn)行時(shí)破碎機(jī)房內(nèi)充滿粉塵,影響工人健康,同時(shí)與我廠職業(yè)健康安全體系要求不協(xié)調(diào),故立即進(jìn)行改造。
1、改造前石灰石破碎收塵情況及工藝流程
我廠石灰石破碎處只有一臺(tái)袋式除塵器,收塵管道G1、G2主要收集破碎機(jī)下料口和膠帶
輸送機(jī)P1下料口處的粉塵,當(dāng)時(shí)要求進(jìn)廠石灰石粒度200~600mm之間,粉塵少,這兩根管道能起到收塵效果,破碎機(jī)項(xiàng)罩處不需要收塵就可以。具體收塵工藝流程見圖l。
2、改進(jìn)措施
由于上述原因造成破碎機(jī)房內(nèi)環(huán)境變差,影響職工的身體健康,故必須進(jìn)行改造。
(1)更換風(fēng)機(jī),將原有風(fēng)機(jī)風(fēng)量13000m3/h變?yōu)?8000m3/h,風(fēng)機(jī)出口由閥門控制風(fēng)量;
(2)在破碎機(jī)頂部增加一根∮200mm的收塵管道G3與袋除塵器相連接:
(3)在G1、G2收塵管道上增加兩個(gè)閥門,根據(jù)揚(yáng)塵大小調(diào)節(jié)風(fēng)量。
改造后的收塵工藝流程見圖2。
3、運(yùn)行效果
如圖2改造中,只是將收塵管道G3簡單地與破碎機(jī)頂罩相連接,結(jié)果破碎機(jī)運(yùn)行時(shí),有碎石塊飛濺到收塵管道G3中,將袋收塵器的卸灰閥卡住,運(yùn)行很不正常。最后,通過改變收塵管道G3與破碎機(jī)頂罩相連接的形狀和位置,見圖3,并在G3入口設(shè)有∮l0mm的篩網(wǎng),改造后卸灰閥運(yùn)行很穩(wěn)定,收塵效果也理想。
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