5000dd生產線RMR57/28—555生料立磨匹配NE200-37210外循環斗式提升機,2008年5月,出現提升機液力偶合器爆裂事故,所幸沒有造成人員傷亡。現對該事故的原因及預防作一淺析。
1、提升機液力偶合器爆裂原因分析
2008年5月3日8:00,立磨因磨機潤滑站油溫高(63qC)跳停,現場處理后于9:10開車。因電動機側磨輥拉力油缸工作端中間限位開關繼電器故障,中限位信號不消除,導致上限位信號不出現,造成該油缸不加壓,即不能跟蹤固定端給定壓力。最終電動機側磨輥拉力油缸固定端(給定壓力)和工作端(跟蹤壓力)拉偏,通過油缸超聲波料層測定儀反饋,中控顯示料層高度為固定端350mm、工作端820mm,磨輥壓力得不到給定的13.5MPa的輥壓,進入磨內的物料不能及時粉碎,大部分從磨盤邊緣溢出,進入循環提升機,導致提升機負荷升至151A(空機負荷45A,額定負荷140A),隨即降至45A。中控根據電流變化判斷,可能是入提升機溜子(即出磨溜子)堵塞,或者是提升機液力偶合器過載,易熔合金熔化。于9:13停磨檢查,結果為后一種情況。
液力偶合器因過載,易熔合金熔化。由于提升機逆止器早已損壞,因此,提升機因重力作用回轉,一部分物料倒入底部。
根據以往處理方法,將提升機底部人工門打開+把物料掏出來,液力偶合器換易熔合金并加油后,開動輔傳電動機或開動主傳電動機,特殊情況時,主、輔傳電動機一起開動,將提升機內的物料拉出。可是,當天按以上方法掏料多次、開動多次,都未能將提升機開啟,最后一次開動時,液力偶合器輸入端爆裂,殼體碎片飛向四周,液力偶合器報廢。
事故現場沒有找到易熔合金,推測可能熔化,在預熱器塔架、煤磨機房、原料配料站等處都發現碎殼體。隨后又從提升機內掏出一塊(40x240x400)mm砂巖破碎機反擊板襯板。事后分析,造成液力偶合器爆裂的原因可能是該襯板卡在提升機某一部位,加上提升機斗內的物料重力,傳動裝置超負荷工作。另外,液力偶合器內剛換過新油,短時間內油溫達不到易熔合金熔化的溫度,因此,造成該液力偶合器爆裂。
2、預防措施
1)加強人提升機溜子(即出磨溜子)除鐵器除鐵能力,定時清理,嚴禁入磨或磨內掉落的鐵質異物進入提升機:
2)逆止器必須修復,一旦有異常,可防提升機回轉;
3)遇到類似情況,必須確實將物料或異物掏完,再開提升機;
4)處理提升機時,盡量避免主、輔傳動一塊開啟,輔傳開啟運轉后停止,再開主傳電動機,避免液力偶合器過載;
5)液力偶合器易熔合金嚴禁用普通螺絲替代。
相關輸送機產品:
1、
皮帶輸送機
2、
刮板輸送機
3、
斗式提升機