長期以來,武鋼燒結廠一燒車間固體燃燒粒度是影響燒結生產的關鍵之一。1992年底投資90多萬元改造了
破碎機粗破碎系統,雖然取得一定成效,但由于反擊板和錘頭易磨損,錘頭工作2h后即失效,不僅使燃料粒度一直達不到考核指標(<3mm占85%),影響破碎效果,而且使粗破系統的作用不能充分發揮,影響破碎作業率。為了解決錘頭磨損問題,必須研制一種耐磨新材質的錘頭來提高其使用壽命。
1、耐磨材質的選擇
由于錘頭工作條件十分惡劣,工作轉速高,沖擊大,磨損嚴重,所以根據上述錘頭服役條件及其主要失效形式(磨損、斷裂),其材質選擇應考慮兩點:有合適的硬度,以抵抗物料磨損;有良好的韌性,以防其在運轉過程中斷裂。
在中等沖擊工況條件下承受擠壓磨損的耐磨材料基體組織應該是:表層為淬火馬氏體和合金碳化物硬質點組成的,以抵抗研磨介質的壓入、切削。過渡層是馬氏體和珠光體,內部為貝氏體加珠光體和鐵索體的混合組織,避免工作中斷裂。
通過多次優化選擇,并通過適當熱處理工藝處理,研制成功了適用于反擊式破碎機使用的新材料錘頭——稀土鉻錳銅鋼錘頭。
2、稀土鉻錳銅鋼錘頭裝機試驗
試驗過程中用3套錘頭進行裝機試驗,第一套新錘頭在2號反擊式破碎機上使用,裝機運轉10 h后翻面,翻面后又運轉了10.5h換下。第二、第三套連續裝機使用,亦完全重現使用10 h以上,翻面后繼續使用加h以上的效果。其使用壽命是原高錳鋼錘頭的5倍。
由于錘頭壽命的延長,使焦粉粒度得到改善,從而降低了固體燃耗,提高了燒結礦質量。
相關礦山機械設備:
1、
圓錐破碎機
2、
雷蒙磨粉機
3、
顎式破碎機