鞍山新鋼鐵集團公司第一發電廠中央電站1#鍋爐為BG150 t/h燃油鍋爐,為合理利用能源提高企業經濟效益,降低成本,與哈爾濱普華燃燒工程有限公司合作,將其改為煤粉與高爐煤氣混燒鍋爐。
1、改造要求
1.1改造后鍋爐出力盡可能高;
1.2鍋爐現有柱距及汽包標高保持原設計不變,并盡可能地利用現有輔機;
1.3鍋爐設計燃料為75%煙煤同時摻燒25%高爐煤氣(按熱量比),但要求鍋爐可以在100%燃煤工況下穩定運行;
1.4制粉系統為鋼球磨中間倉儲式系統,干燥劑送粉;
1.5鍋爐尾部受熱面要有防磨措施。
2、改造方案分析
2.1鍋爐額定蒸發量
由于原鍋爐燃料為重油,爐膛火焰溫度高,輻射傳熱強,而且煙氣不含灰,尾部受熱面煙速可以選取較高數值,對流傳熱系數高,傳熱面積較小。改為燃煤鍋爐后,經計算只能達到原出力的70%,即105t/h左右,尾部采取了強化傳熱措施,將改造后鍋爐出力定為130t/h,富通新能源銷售生產
生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒
生物質顆粒燃料,生物質顆粒燃料由
木屑顆粒機壓制生產而成。
2.2摻燒高爐煤氣
高爐煤氣是一種低發熱值氣體,有大量惰性氣體,可燃成分少,理論燃燒溫度低,與煤粉摻燒,會影響煤粉燃燒的穩定性,特別是高爐煤氣成分和流量都容易有較大波動,不但容易造成脫火,而且影響爐膛輻射換熱和對流受熱面換熱;此外,高爐煤氣自身帶有少量灰分對噴口有防堵要求,與煤粉混燒,高爐煤氣噴口防堵、防渣、就更需特別注意。這對鍋爐燃燒器的結構與布置設計提出了很高的要求。
3、改造內容
根據改造要求,經過熱力計算分析,確定鍋筒及鍋筒內部設備,過熱器系統不變,燃燒設備、出渣裝置和尾部對流受熱面一省煤器及空氣預熱器則全部重新布置、設計;水冷壁、下降管、構架及平臺樓梯、爐墻,作相應的改造設計。
3.1爐膛
不改變原水冷壁的回路劃分和管徑,將原平爐底改為前后墻水冷壁向下延長,在拐點標高7033mm處以60°傾角形成冷灰斗,底部開口為1m,較大的冷灰斗傾角和底部出渣口有利于防止爐底堆渣和堵渣。
四面水冷壁布置16只打渣孔,也兼作看火孔。原下降管管徑、數量不變,隨下集箱變化位置而變化。
3.2燃燒設備
煤粉燃燒器采用普華公司的專利技術-PW1型旋流式燃燒器,具有燃燼率高,燃燒穩定,低負荷燃燒穩定性好等突出優點,在兩側墻分別布置呈倒“品”字形的煤粉燃燒器各三只。
高爐煤氣燃燒器采用普華公司的專有技術一半無焰式狹縫燃燒器,布置在鍋爐前墻,標高比上層煤粉燃燒器高Im。該燃燒器煤氣從窄縫中與熱風迅速混合,煤粉火焰上的高溫區域迅速著火燃燼,對煤粉燃燒影響小,能實現煤氣良好的混燒工況。且有防磨防堵措施。
3.3省煤器
省煤器由單級布置改為雙級布置,受尾部寬度和深度受柱距所限,為控制煙氣流速,將省煤器光管沿長度方向加焊扁鋼改為膜式省煤器,增強傳熱,減輕飛灰磨損。
3.4空氣預熱器
空氣預熱器由單級布置改為雙級布置,降低排煙溫度,使熱風溫度由原來的200℃提高到3200C.不僅有利組織燃燒,而且滿足制粉系統對熱風溫度的要求。
4、改造效果
1#鍋爐自改造以來已運行多年,能滿足生產要求,達到了預期效果,性能如下:
(1)鍋爐參數正常,運行穩定,能在100%燃煤粉以及75%煤粉+25%高爐煤氣情況下達到130 L/h負荷鍋爐穩定運行。
(2)燃燒調整方便,低負荷性能好。
(3)改造收益巨大,由于燃料改變,改造后運行不到半年,燃料費用節省的資金,就超過了改造總投資。
富通新能源不但生產銷售生物質鍋爐,而且還銷售木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料,生物質顆粒燃料主要工生物質鍋爐燃燒使用。
相關生物質鍋爐顆粒機產品:
1、
生物質熱風空調
2、
木屑顆粒機
2、
秸稈顆粒機