2010年12月建成的5000t/d生產(chǎn)線配備了一臺設(shè)計臺時產(chǎn)量為430t/h的ATOX50生料立磨,生產(chǎn)實踐中通過對立磨外排系統(tǒng)的改進,達到節(jié)能增效的目的。
1、改進前工藝流程
其工藝流程示意見圖1。在外排系統(tǒng)中配備了一臺功率為52.5kW的鏈板式提升機。當立磨正常運行時外排提升機必須一直處于運行狀態(tài),其目的是將磨機下部排渣腔內(nèi)排出的一些粗渣經(jīng)過
皮帶輸送機輸送至外排斗式提升機,與來自配料站的生料在皮帶輸送機Ⅱ上混合,經(jīng)除鐵器和金屬探測儀后,粗渣被送入磨內(nèi)。廢渣倉內(nèi)的外排原料經(jīng)過皮帶機Ⅲ再次被除鐵處理后,也經(jīng)外排提升機摻人人磨生料中。當磨機正常運行時,磨機下部的排渣腔排出的粗料量很小,但是外排提升機一直處于運行狀態(tài),造成電耗很高。
2、改進方案
對工藝流程進行了改進,見圖2所示。為外排提升機配備一個過渡倉,粗渣料先貯存在此倉內(nèi),因此過渡倉可以和廢渣倉合二為一,即新的廢渣倉必須要比原先的大。首先在提升機底部的旁邊挖個足以容下廢渣倉的坑,并且為新的廢渣倉安裝一個雷達料位儀,同時設(shè)一個高位報警和零位報警。在設(shè)置高位報警時廢渣倉必須留有足夠的空間裝下人磨皮帶機Ⅱ上的料.以防意外情況發(fā)生時皮帶機上的料能進入廢渣倉。在正常情況下提升機處于停止狀態(tài),當廢渣倉的料達到高位報警時外排提升機自動開啟運行。排空廢渣倉只需很短的時間,在廢渣倉內(nèi)的料處于零位時外排提升機自動停止。改進后外排提升機無需處于常開狀態(tài),可將外排提升機的運行時間壓縮到原先的幾十分之一,達到了節(jié)能目的。
此外,停掉外排系統(tǒng)中一臺功率為16.lkW的電除塵器,將接人除塵器的收塵管改接到進入循環(huán)風機的風管上,進一步達到節(jié)能的目的。
相關(guān)輸送機產(chǎn)品:
1、
皮帶輸送機
2、
刮板輸送機
3、
斗式提升機