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礦山機械新聞動態(tài)

 

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IPS5000B立磨在生產中出現(xiàn)的問題及措施

發(fā)布時間:2014-04-15 09:11    來源:未知

      我公司生料制備采用MPS5000B(磨盤直徑5m,磨輥直徑2.8m)立磨,德國非凡公司制造,主電機功率4 000kW,設計能力470t/h(不包括粉煤灰料量)。MPS立磨是一種全風掃式磨機,磨機的磨盤在主電機的帶動下旋轉,磨輥受到液壓力的作用下.緊壓在磨盤的料層上,由于摩擦力作用使磨輥繞中心軸作自轉運動。入磨物料經過擠壓,在離心力的作用下甩下盤邊沉落到噴口環(huán)處,靠該處的高速風將其吹起、吹散,金屬、大塊物料將沉降到噴口環(huán)下排出.經振動輸送機循環(huán)入磨再次粉磨。細粉帶到立磨上部,經選粉機柵欄效果的分選,成品隨同氣體進入收塵器收集起來,粗粉又循環(huán)回來。粗粉、粗顆粒被拋起,隨著風速的降低,使其失去依托,沉降到盤面上,靠離心力進入壓磨軌道進行新一輪的循環(huán)。我公司生料制備采用四組分配料,其中石灰石、鐵礦石、硅石入磨進行粉磨:粉煤灰在磨后與出磨成品匯合進入生料庫。生料制備生產流程系石灰石、鐵礦石、硅石經皮帶輸送,通過除鐵器、金屬探測儀的除鐵,由鎖風喂料機入磨,經研磨后,成品生料由尾排風機帶至匯風箱進行初步沉降,出匯風箱的含塵氣體經電收塵收集,匯風箱、電收塵所收集的生料同粉煤灰匯合,進入生料庫,富通新能源生產銷售雷蒙磨粉機雷蒙磨機油磨輥總成等設備。
    自2005年3月13日生料磨試生產,在生產中出現(xiàn)了許多問題,走了很多彎路,從中也得到了很多經驗教訓。為兄弟水泥單位在新線安裝、投產中不再或減少出現(xiàn)類似問題.我們現(xiàn)將生產中出現(xiàn)的一些主要問題及處理方法介紹如下:
1、石灰石堆場
    我公司石灰石堆場共分2個區(qū),分別容量為3萬t因試生產初期布料系統(tǒng)安裝沒有完成,所以采用汽車載料人工布料。
1.1布料產生的問題
    (1)石灰石粒度分布不均勻,立磨工況變化較大。
    (2)由于汽車層層卸料、碾壓,造成石灰石堆料壓的比較硬,取料機取料時負荷很大,經常出現(xiàn)過流和耙齒斷折的問題。在投產初期經常因為石灰石供不上料而造成減產或停磨。
1.2采取措施
    (1)使用推土機將料堆松動,以便于取料。
    (2)加快布料系統(tǒng)的安裝運行。
2、石灰石粒度控制
    人磨物料粒度對立磨運行影響很大,因為石灰石配比占主要比例,因而適宜的石灰石粒度分布直接影響了磨機的產質量。
2.1  立磨投產初期情況
    在立磨投產初期.由于石灰石堆場采用人工布料,粒度變化較大,并且在一段區(qū)域石灰石細度偏細。在此周期磨機運行主要出現(xiàn)的現(xiàn)象:
    (1)料層穩(wěn)定性不好,料層厚度在20mm—180mm間波動。這是因為粉料較多,很難在磨盤形成穩(wěn)定的料床;另外粉料會在磨輥和磨盤間壓實,不利于研磨,需要有塊狀物料去松動料層,便于提高研磨效率。
    (2)磨機穩(wěn)定性不好,容易產生磨振。這是因為料層較薄,會造成研磨應力集中,無法形成穩(wěn)定的料床,使輸入能量和粉磨能量轉換效率較低,同時不穩(wěn)定的料層厚度會導致一部分能量會轉化為磨輥對磨盤的沖擊,引起磨振。
    (3)吐渣中細粉較多,容易造成振動輸送機走不供。人磨細粉量較多,勢必引起吐渣細粉量增大:而振動輸送機的工作特性不利于輸送粉料,對于含有粉狀物料的塊粒物料.其輸送量將低于額定值的10%~70%。
2.2石灰石粒度對磨機影響
    由于石灰石細粉較多對磨機影響較大,因此在其后一段時間里校枉過正,石灰石粒度控制的又偏大.大于70mm的塊狀石灰石較多。在此周期磨機運行主要體現(xiàn)出的現(xiàn)象:吐渣量偏大,循環(huán)負荷較大。由于入磨粒度較大,物料很難在磨內很快研磨成產品,這樣就會造成一些塊狀物料排渣,增大了循環(huán)量。為適應物料,操作上只有采取增大研磨壓力,而這樣又會增大磨機電流,造成操作上的不穩(wěn)定。
2.3采取措施:鑒于石灰石粒度對立磨運行質量的影響,我們加強了對石灰石粒度的控制,確保了人磨物料粒度的穩(wěn)定性、適宜性。同時在運行中適當噴水以穩(wěn)定料層,也起到了良好的效果。
3、入磨鎖風喂料機(即大型分格輪,有別于其他廠家的三道閥)容易卡死
    由于在安裝時分格輪輪彀與電機側殼體間隙太小,無法裝配,所以對殼體進行了氣焊掃割和打磨,但由此造成分格輪與殼體間隙較大,極易卡異物而過流跳停。
3.1經驗教訓
    安裝鎖風喂料機必須嚴格遵守工藝要求。
3.2采取措施
    (1)殼體補焊,以減小輪彀和殼體間的間隙,減少卡塊的幾率。
    (2)下料溜子處加設導料板.以使物料擊落點遠離故障點,減少卡塊的幾率。
4立磨液壓系統(tǒng)
    在生產中,液壓系統(tǒng)出現(xiàn)了許多問題.嚴重影響了磨機的安全穩(wěn)定、高效運行。在分析、處理液壓系統(tǒng)的過程中,我們逐漸掌握了一些卓有成效的處理方法,現(xiàn)統(tǒng)計如下:
4.1  故障類型:液壓泵頻繁啟動、運行時間長(1—1.5min啟動一次,運行時間1Omin),液壓油溫度偏高(約70℃)、電磁閥溫度很高(約75C)。
    原因分析:通過現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)壓力釋放閥管路溫度較高,有液壓油頻繁流動的現(xiàn)象.這說明壓力釋放閥存在內泄露。
    處理措施:將壓力釋放閥壓力由20.5MPa調高至21.5MPa。
    效果:液壓泵啟動頻率降低(lOmin)、運行時間縮短(約20s)。
4.2故障類型:主電機啟動后,無法落輥。
    原因分析:在主電機啟動、落輥前,如液壓泵啟動,將無法落輥。
    處理措施:掌握液壓泵啟動周期,避開啟動時間。
    效果:目前已很少出現(xiàn)開磨后無法落輥的現(xiàn)象。
4.3故障類型:停磨后,磨輥無法自動抬起來。
    原因分析:張緊壓力偏高,抬輥壓力上不來。
    處理措施:停磨前應減料,降低張緊壓力。
    效果:目前停磨后,已很少出現(xiàn)磨輥無法自動抬
起來的現(xiàn)象。
4.4故障類型:主電機一開及過流跳。
    原因分析:磨盤料層偏厚,主電機啟動時因負荷大而過流。
    處理措施:A、停磨前減料,降低磨盤料層厚度。
    B、抬輥設定高度由130mm調至150mm。
    效果:沒有再出現(xiàn)類似故障。
4.5故障類型:建立液壓站時,磨輥抬輥壓力不高,鎖壓不好,磨輥抬不起。
    原因分析:液壓缸下油腔進出油管道的單向閥存在內泄露,錟壓不好。
    處理措施:定期清洗單向閥中的雜物。
    效果:效果明顯。
5、熱風室積料,振動輸送機壓死,立磨磨振或過流跳
5.1  造成熱風室積料.振動輸送機壓死的原因
    (1)入磨物料過細、粉末較多,熱風室內部沉降的細粉偏多,而吐渣振動輸送機的特性不利于輸送粉料,從而導致吐渣走不供、熱風室堵料。
    (2)喂料量過多或者系統(tǒng)風量不夠,導致系統(tǒng)吐渣料增多。此時,若不采取措施,就會導致磨況惡化,嚴重的會造成磨機熱風室里積料,導致主電動機功率異常升高。
5.2采取措施
    (1)優(yōu)化操作,抓住關鍵參數(shù)并及時調整,確保穩(wěn)定運行。
    (2)調高振動輸送機的頻率和振幅,以加大輸送機的輸送能力。
6、磨輥輥皮的磨損
    我公司磨輥輥皮磨損非常嚴重(可能和我公司入磨原材料的易磨性較低有關),磨損量主要在磨輥的外側,呈波紋狀,最大磨損量已達55mm.根據(jù)京陽水泥廠的使用經驗(最大磨損超過lOOmm時,根據(jù)檢修周期考慮更換,使用周期約1年),目前尚不影響使用,但考慮到我公司立磨運行時間尚短.如此大的磨損量勢必會降低設備的使用周期,且磨損量的加劇會降低磨輥的碾壓能力,影響磨機的運行質量。為確保立磨生產的安全穩(wěn)定運行,根據(jù)京陽的生產經驗,立磨易損件應抓緊準備,其中主要包括:立磨研磨板、輥皮、磨輥軸承(包括密封件)和螺栓。由于磨輥輥皮、立磨研磨板備件加工的周期較長(京陽約為7個月),因而需及早進行對輥皮備件的準備工作。我公司3個磨輥輥皮的磨損量統(tǒng)計情況可見表1。
7、立磨扭力支撐往回行程較大,溫升偏高
7.1  原因分析:經檢查測量壓力框架和擋鐵間的間隙偏大,A=25mm,造成扭力支攆行程加大,動能增大,動能轉化為熱能而造成溫度升高。扭力支撐結構見圖l。
7.2采取措施:增加填隙片,以減少壓力框架和擋鐵
的間隙。
8開磨時,匯風箱下料斜槽容易堵料(我公司匯風箱沉降的物料經6風葉分格輪下到斜槽)
8.1  原因分析    (1)剛開磨時,由于一些操作參數(shù)沒有調整到位,造成生料跑粗,粗顆粒容易沉積在斜槽里不流動:投產初期,我公司立磨生料開磨后第一個小時的生料細度都在20%以上(80um篩余)。
    (2)分格輪鎖風效果不好,分格輪下料口負壓較大,相當于進行一次選粉作用.造成醋顆粒物料積聚在下料口處,流化不暢。
8.2采取措施
    (1)規(guī)范操作,縮短開磨時的調整時間,減少生料跑粗,提高產品細度。
    (2)更換分格輪為12葉片分格輪,鎖風性能大幅提高。
9、系統(tǒng)下料淄子的磨損
    系統(tǒng)下料溜子磨損嚴重,影響了立磨的正常穩(wěn)定運行。我公司系統(tǒng)下料溜子設計時都沒有添加內襯,由于人磨物料都是塊狀物料,因此對下料溜子的沖刷十分嚴重。僅僅投產兩周,系統(tǒng)下料溜子變被磨穿漏料,維修工作量很大。試生產過程中我們陸續(xù)增加耐磨襯板,情況大為好轉。
    我公司MPS5000B立磨自2005年3月13日投產至今,已生產生料超過75萬t,磨機運行穩(wěn)定。但是,也暴露出許多工藝設計、機電等問題,在我公司工作人員的全面分析、總結和處理后,一些問題正逐步被認識和解決;經大家的共同努力,立磨系統(tǒng)已創(chuàng)造出了良好的經濟效益。


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