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礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

 

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四輥破碎機(jī)的改進(jìn)及效果

發(fā)布時(shí)間:2014-05-03 08:55    來源:未知

1、前言
    四輥破碎機(jī)是燒結(jié)工序中固體燃料破碎最常用的設(shè)備,也是維修頻率和費(fèi)用消耗較高的設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)良好與否,直接關(guān)系到整個(gè)燒結(jié)生產(chǎn)的穩(wěn)定,影響到燒結(jié)礦質(zhì)量和固體燃料消耗。
    我廠現(xiàn)有4臺(tái)四輥破碎機(jī),擔(dān)負(fù)著1臺(tái)130m2燒結(jié)機(jī)、1臺(tái)180m2燒結(jié)機(jī)和1臺(tái)280m2燒結(jié)機(jī)的燃料供應(yīng)任務(wù)。由于設(shè)備故障率高、檢修難度大、備件消耗大,焦粉合格率長(zhǎng)期維持在70%左右的較低水平,導(dǎo)致固體燃料消耗居高不下。有鑒于此,我廠于2006年底對(duì)兩臺(tái)φ1200×1000四輥破碎機(jī)進(jìn)行了改造,采用了創(chuàng)新的輥?zhàn)涌觳鸾Y(jié)構(gòu)和液壓輥隙調(diào)整機(jī)構(gòu),為設(shè)備維護(hù)和燃料破碎合格率的提高創(chuàng)造了條件,在生產(chǎn)中取得了很好的效果。
2、改進(jìn)措施
2.1 上、下輥均改用快拆結(jié)構(gòu)
    為了解決原有輥?zhàn)庸收下矢,維修時(shí)拆裝困難的問題,我們采用了輥?zhàn)涌觳鸾Y(jié)構(gòu),極大地方便了四輥破碎機(jī)的日常檢修和維護(hù)。改進(jìn)后的破碎輥結(jié)構(gòu)如圖1所示。
    其特點(diǎn)在于:
    1)該結(jié)構(gòu)便于輥面的快速拆裝
    拆卸輥面時(shí),無須拆卸軸承部件,先卸掉錐形塊(錐形塊上有拆卸工藝孔),并卸掉另一端的螺栓,輥套即可從一端拉出。該結(jié)構(gòu)不但裝拆方便,減少了維修工作量,而且相對(duì)于以前的長(zhǎng)螺栓緊固方式,故障率大大降低,避免了螺栓易斷及變形等缺陷。
    2)軸承裝拆方便
    由于采用的是圓錐孔調(diào)心軸承,且軸上(和軸承內(nèi)孔配合處)設(shè)有便于拆卸軸承的油孔及油槽,拆軸承時(shí),先擰掉透蓋和悶蓋上的螺栓,拿掉外面的透蓋和迷宮,然后用高壓油槍往軸中注入高壓油,待油從軸承兩端溢出,即可輕松地卸掉軸承。
2.2采用液壓輥隙調(diào)整裝置
    該裝置采用了先進(jìn)的液壓蓄能保護(hù)系統(tǒng),每臺(tái)四輥機(jī)各設(shè)一個(gè)液壓站,每個(gè)液壓站連有四個(gè)油缸,每個(gè)油缸控制一個(gè)軸承座。液壓站為單獨(dú)的動(dòng)力源,通過兩個(gè)換向閥分別控制四個(gè)油缸動(dòng)作,進(jìn)而控制移動(dòng)輥的進(jìn)退來調(diào)整移動(dòng)輥和固定輥之間的間隙。間隙調(diào)好后,系統(tǒng)即可進(jìn)入自動(dòng)工作狀態(tài),此時(shí)系統(tǒng)的工作壓力靠蓄能器提供。其原理如圖2所示。
    1)調(diào)隙原理
將系統(tǒng)打到手動(dòng)工作位置,啟動(dòng)電機(jī)5,油泵經(jīng)過濾器3吸油送人主系統(tǒng),多余部分經(jīng)溢流閥6(壓力設(shè)定為10MPa)回流。主系統(tǒng)設(shè)單向閥(防止油倒流)和蓄能器(蓄備能量),液壓油通過油管進(jìn)入主機(jī)的集成塊,而進(jìn)入各個(gè)電磁換向閥8,通過各換向閥左右換向,控制四個(gè)油缸動(dòng)作,進(jìn)而控制移動(dòng)輥進(jìn)退來調(diào)整移動(dòng)輥和固定輥之間的間隙。如需調(diào)小兩輥之間的間隙,按油缸前進(jìn)按鈕,電磁換向閥8的2CT得電,油缸前進(jìn),推動(dòng)移動(dòng)輥前進(jìn)直至達(dá)到生產(chǎn)所設(shè)定的間隙;當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到電接點(diǎn)壓力表設(shè)定的上限(上限設(shè)定為8 MPa,下限設(shè)定為4MPa)時(shí),電機(jī)及電磁閥2CT停止工作,蓄能器起作用保壓。如需調(diào)大兩輥之間的間隙,則按油缸后退按鈕,電磁換向閥8的1CT得電,油缸后退,即可帶動(dòng)移動(dòng)輥后退從而獲得所需間隙。
  2)工作原理
    間隙調(diào)好后,系統(tǒng)即可進(jìn)入工作狀態(tài)。此時(shí),將系統(tǒng)打到自動(dòng)工作位置,系統(tǒng)的工作壓力由蓄能器提供,正常工作壓力為6—8 MPa,最低工作壓力為4 MPa。四輥機(jī)正常工作時(shí),輥隙靠蓄能器提供壓力維持不變。當(dāng)有大塊硬物通過時(shí),系統(tǒng)壓力超過壓力繼電器13的設(shè)定壓力(設(shè)定為11 MPa)時(shí),發(fā)出信號(hào),聲光報(bào)警;同時(shí)溢流閥14(壓力設(shè)定為11 MPa)溢流,電磁換向閥8的ICT得電,油缸退回,讓硬物通過。而后當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到電接點(diǎn)壓力表下限(4 MPa)時(shí)啟動(dòng)電機(jī),電磁閥8的2CT得電補(bǔ)油(手動(dòng)位置不補(bǔ)油),系統(tǒng)恢復(fù)到正常工作狀態(tài)。檢修時(shí),將系統(tǒng)打到手動(dòng)工作位置,調(diào)試確定故障點(diǎn)后,打開截止閥16卸壓后即可進(jìn)行。
    該液壓輥隙調(diào)整裝置操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,故障率低,且具有聲光報(bào)警功能,在有大塊硬物通過時(shí)能自動(dòng)使油缸后退,卸掉硬物后又能自動(dòng)補(bǔ)油使系統(tǒng)恢復(fù)到正常工作狀態(tài),對(duì)整套破碎系統(tǒng)起到了很好的保護(hù)作用。由于采用了先進(jìn)的液壓蓄能保護(hù)系統(tǒng),相對(duì)于以前所采用的機(jī)械式調(diào)整方式(利用螺桿調(diào)節(jié)輥?zhàn)娱g隙),不但提高了設(shè)備的使用壽命,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大大提高了焦粉破碎合格率。
2.3驅(qū)動(dòng)裝置的改進(jìn)
    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)主、被動(dòng)輥驅(qū)動(dòng)方式加以改進(jìn),上、下輥減速機(jī)均采用硬齒面單輸入雙輸出減速機(jī),使兩破碎輥均成為主動(dòng)輥,可以同步運(yùn)行。此種結(jié)構(gòu)與以前的主、被動(dòng)輥驅(qū)動(dòng)方式相比,大大提高了生產(chǎn)效率及焦粉合格率,并降低了設(shè)備的故障率。同時(shí),考慮到物料流量匹配、輥?zhàn)榆囅骱脱a(bǔ)焊時(shí)的速度要求,以及光輥破碎機(jī)的負(fù)載特點(diǎn),將下輥電機(jī)由原來的雙速電機(jī)改為變頻調(diào)速電機(jī)。傳動(dòng)用聯(lián)軸器改用十字軸式萬向聯(lián)軸器取代了原齒式聯(lián)軸器,大大減少了備件的消耗。
3、生產(chǎn)效果
    我廠兩臺(tái)φ1200×1000四輥破碎機(jī)自2006年底改造后,焦粉合格率大大提高,由改造前的55%-70%提高到80%~85%,較好地滿足了生產(chǎn)需要,同時(shí)也使每噸燒結(jié)礦的固體燃料消耗降低了3。5公斤。由于改進(jìn)后的四輥易維護(hù),故障率低,生產(chǎn)效率高,故障停機(jī)時(shí)間(不包括更換輥面所用時(shí)間)由原來≥8小時(shí)/月減少到≤1小時(shí)/月;輥面更換時(shí)間由原來的6小時(shí)/次減少到3小時(shí)/次,徹底改變了以往因四輥影響生產(chǎn)的被動(dòng)局面,得到了有關(guān)部門的認(rèn)可。除此之外,破碎輥輥面消耗(兩臺(tái))由原來的8個(gè)/年降至6個(gè)/年,年節(jié)約費(fèi)用約12萬元;其它備品備件消耗也大大降低,,費(fèi)用由原來的16萬元/年降至6萬元/年,年節(jié)約費(fèi)用約10萬元。


相關(guān)礦山機(jī)械設(shè)備:
1、圓錐破碎機(jī)
2、雷蒙磨粉機(jī)
3、顎式破碎機(jī)

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