1、存在的問題
我公司地處東北山區(qū),無霜期短,夏秋兩季雨水多,濕度大,礦渣入廠水分一般在25%左右,經(jīng)過一段時間存放后仍達15%以上,富通新能源生產(chǎn)銷售
滾筒烘干機、
氣流式烘干機等干燥烘干機械設(shè)備。專用于礦渣烘干的2號烘干機系逆流式,因設(shè)備陳舊、工藝不配套,其臺時產(chǎn)量低,質(zhì)量波動大,成為制約生產(chǎn)的瓶頸。具體表現(xiàn)為:
1)礦渣放料為插板式,卡料時靠人工晃動控制喂料,料流忽大忽小。量小時易空燒,量大時易跑水分,致使烘干物料出機水分波動大。
2)熱風爐為人工手燒爐,原煤無破碎工序,粒度大,燃燒不完全,易結(jié)焦。加之烘干機爐頭密封不嚴,外串火現(xiàn)象引起簡體變形,影響到產(chǎn)量和質(zhì)量的正常發(fā)揮。
3)烘干機筒體內(nèi)配置L形揚料板,其結(jié)構(gòu)短小,型式單一,使機內(nèi)物料存有風洞,形不成料幕,熱損耗大,烘干效果差。
4)電除塵器為正壓操作,風機葉輪易糊粘物料,促使風機葉輪不平衡,引發(fā)振動,加快葉輪磨損,更換周期不足3個月。
2、技術(shù)改造
2002年4月我們對2號烘干系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,主要措施如下。
2.1 穩(wěn)定爐膛溫度,提高烘干熱效率
1)將原固定爐排手燒式熱風爐改造為噴煤燃燒式熱風爐,并加長、加高爐體,使熱風爐容積由原26. 4m3擴改為57. 2m3,確保其熱風溫度在800 -1000℃范圍內(nèi)穩(wěn)定供給。
2)完善噴煤燃燒系統(tǒng)。利用原系統(tǒng)閑置的1臺FCF760型風選錘式破碎機,將原煤破碎至≤Imm后入儲煤倉,分別供1號、2號烘干機熱風爐使用。該機破碎能力為5~8t/h,每天僅運行4h左右即可滿足需要。儲煤倉下設(shè)1臺中250mm×2m管式調(diào)速螺旋輸送機,功率4.0kW,根據(jù)烘干物料的水分來調(diào)整轉(zhuǎn)速,定量向燃燒室噴煤。噴煤用高壓風機型號為9 - 19 -N04. 5A,工藝流程見圖1。
3)穩(wěn)定喂料。取消人工放料插板,增設(shè)D24型電控振動給料機,使之連續(xù)均勻喂料。并將原皮帶輸送機平托輥改為槽型托輥,避免漏料、掉料現(xiàn)象。
2.2加強通風、密封及系統(tǒng)保溫
在烘干機的出料和入料溜子上增設(shè)HDK - 500型雙翻板閥,以減少冷風短路、漏風及熱損失等現(xiàn)象。將烘干機頭部的接觸式密封改為迷宮式密封裝置。消除外串火現(xiàn)象對簡體的損壞。烘干機熱端簡體接長1m,延長烘干區(qū)域,增加物料停留時間,以利熱交換,發(fā)揮熱效率。
改變除塵器風機的風路,使除塵器呈負壓操作,并將風機轉(zhuǎn)速提高20%,電動機由18. 5kW改為22kW。同時做好各接口密封,以滿足系統(tǒng)負壓。除塵器管路保溫層采用100mm厚的巖棉,以減少結(jié)露。
2.3合理布置揚料板
根據(jù)逆流式烘干機各區(qū)段的受熱情況,重新設(shè)計
和布置揚料裝置。見圖2。
分段布置方法為:將原烘干機L形揚料板移至入料端1~11區(qū)段。依次變換揚料板安裝角為600、900、1200。使物料在簡體橫截面內(nèi)趨于均布,減小風洞。見圖2(a)。
在12 - 22區(qū)段另設(shè)置F形揚料板。這一區(qū)間的物料靠近簡體熱端,物料趨于干燥、松散和流動性好,故通過F形揚料板2層提料來增加帶料量,延長物料與簡體和揚料板的接觸時間,提高烘干熱效率。見圖2(b)。
在12、14、16、18、20區(qū)段增設(shè)X形揚料裝置,以截留物料的下料梯度,滯緩物料在烘干高溫區(qū)段的移動速度。同時減少該區(qū)間簡體中部的空洞。使高溫煙氣與物料在強烘干區(qū)域充分接觸換熱。見圖2(c)。
揚料板沿簡體軸向的布置與物料運動方向(出料方向)呈反螺旋狀,作用是降低物料的行進速率。每相鄰2個區(qū)間的揚料板頭尾采用焊接,使每條螺旋線上的揚料板成為1個整體,使其具有足夠的強度和整體剛度,不會因其脫落而影響生產(chǎn)。
3、技改效果
通過以上改造,φ2. 2m×12m礦渣烘干機收到了顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。改造后的5~10月近半年生產(chǎn)的平均統(tǒng)計值與改造前的對比見表1。
由表可見,技改后的產(chǎn)量提高80%,水分降低2%以上,煙氣排放濃度達到國家標準。
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