某公司的熟料
錘式破碎機運行一直正常,軸承溫度在60℃以下。在2009年7月檢修時檢查發現非傳動端軸承滾動體及滾道有點蝕現象,且游隙較大,達0.45mm。因此,決定更換軸承。期間,同時更換錘頭及錘軸。
按照正確的方法更換軸承后,空載試車1小時后停機,破碎機的振動狀況、軸承溫度和電機電流正常。點火投料負載不到2小時,軸承溫度又開始升高,停機后用測溫儀測軸承已達140℃。后檢查發現軸承滾動體及滾道出現輕微損傷,軸承外圈有發藍現象,滑潤油脂由于高溫完全流失。此時庫內已無新軸承,故暫且使用該軸承,并采取以下措施:
(1)檢查軸承外圈與軸承座上蓋間隙。此間隙較小,只有0.10mm。此端為活動端,當溫度上升后,不能滿足軸的自由移動的要求,故在上下軸承座接觸面間加墊0.15mm銅皮后緊圓螺栓。
(2)由于軸承滾動體及滾動體有損傷,滑潤脂已不能滿足滑潤要求,故另用一鋼板制作成軸承座外端蓋,在上方和下方各焊接一塔形接頭,上方進水,下方出水,沖走軸承在運行中產生的鐵屑。
(3)與此同時,用油桶去掉上蓋制作一個簡易冷卻水箱,用另一段小于油桶直徑約200mm、高于油桶高度約200mm的廢棄管道制作一油箱,將水泥磨稀油站上備用的油泵及電機拆下,安裝在油箱上,油桶內下方通入冷卻水,上方出水。油箱內裝上46號機械油備用。
上述工作完成后,軸承溫度一直保持在45℃左右,運行穩定。
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