某公司自1991年7月開始引進擠壓
粉碎機技術,現已有4臺HFCK1000×300mm擠壓粉碎機在我公司使用,分別用于1#線、2#線的生料、水泥車間,與兩臺∮2.2×6.5m磨機配套使用,與6臺∮3×10m的機立窯構成了年產80萬噸的水泥生產線。經過10余年的不斷探索,我們對提高擠壓粉碎機閉路粉磨系統臺時產量積累了一些經驗。
擠壓粉碎機技術雖然現在在水泥企業中逐步成熟,但與其配套的打散機并不普及,通常是采用自行制作的回轉篩進行篩分,來降低入磨物料粒度,從而達到提高磨機臺時產量的目的。我公司在使用初期制作的回轉篩是采用單層篩片,在使用過程中發現存在以下問題:(1)隨著使用時間延伸,篩片孔徑逐漸變小,因而篩網鋼絲變細,導致篩網磨損速度加快,更換頻率高,造成運轉率降低。若使用大孔徑的篩片,則造成人磨物料粒度大,臺時產量低;(2)擠壓后的料餅密實,部分料餅不能在轉篩內打散,造成出轉篩細粉少,不能滿足磨機的正常生產需要。
針對上述問題,我們本著先把擠壓后的料餅打散,再進一步加大篩分以使粉磨系統工藝參數處于最佳的指導思想,進行了技術改造。
(1)在擠壓粉碎機尾提升機的下料褲腿內用500mm×80mm×8mm的鐵板,間距20 - 25mm,距提升機接料板大約80mm處焊制格柵,利用提升機所提升物料的慣性力對擠壓料餅進行破碎,從而使人轉篩的物料基本上都為散狀,便于篩分。
(2)轉篩篩片采用雙層篩片,內層用孔徑3mm的篩片,外層用孔徑4mm的篩片,以降低入磨物料粒度(平均入磨物料粒度為0. 65mm,成品含量0.08mm方孔篩篩余38%以上),可延長篩片的使用周期,提高設備的有效運轉率。
(3)適當調整磨機級配(見表1,表2),降低一倉、二倉(生料磨機)平均球徑,二倉(水泥磨機)采用微鍛,加強研磨,以提高磨機臺時產量和出磨水泥的比表面積。
通過以上改造,生料、水泥磨機臺時和出磨水泥的比表面積均有大幅度的提高。
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