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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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3200t/d預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)的改造

發(fā)布時間:2012-12-20 15:19    來源:未知

1、存在的問題
    某公司回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Ø4.3 m×66 m,設(shè)計能力日產(chǎn)熟料3200 t。自2007年7月投產(chǎn)至2008年4月,熟料產(chǎn)量和質(zhì)量均未達到設(shè)計要求,日產(chǎn)量僅3000 t,熟料外觀質(zhì)量差,黃心料和生燒料時常出現(xiàn),熟料28d強度平均為53 MPa。具體表現(xiàn)為:
    (1)預(yù)熱器系統(tǒng)阻力大,C1筒出口壓力達到-9000 Pa以上。窯內(nèi)通風(fēng)不足,系統(tǒng)有害成分富集嚴(yán)重,窯尾高溫風(fēng)機需要滿負荷運轉(zhuǎn),仍經(jīng)常出現(xiàn)黃心料,嚴(yán)重限制了回轉(zhuǎn)窯的投料量。預(yù)熱器C1筒出口溫度偏低(300℃左右),煤磨、生料磨、余熱發(fā)電系統(tǒng)的熱風(fēng)量難以保證。分解爐爐底溫度偏高并且波動大,分解爐下錐體及縮口結(jié)皮嚴(yán)重,每班需要清理多次,不僅增加了預(yù)熱器崗位的勞動強度,而且造成系統(tǒng)工況不穩(wěn)定,給生產(chǎn)帶來了不利影響。
    (2)窯前溫度低,煤粉燃燒不充分,黑火頭長,火焰無力。窯頭輸煤管道內(nèi)積煤,窯頭下煤不穩(wěn),窯前經(jīng)常出現(xiàn)爆燃,窯尾及煤磨CO含量經(jīng)常超標(biāo),給正常生產(chǎn)帶來安全隱患。從熟料煅燒來看,系統(tǒng)對煤質(zhì)的要求較高,如果發(fā)熱量低于5200×4.2 kj/kg,熟料的產(chǎn)質(zhì)量明顯下滑,生產(chǎn)成本較高。
    (3)生產(chǎn)中易結(jié)掛后窯皮,窯內(nèi)頻繁結(jié)蛋,時常導(dǎo)致停窯事故發(fā)生。
    (4)熟料易磨性差,影響了水泥磨臺時及混合材摻加量。
2、原因分析
    產(chǎn)生黃心料和生燒料的主要原因是系統(tǒng)通風(fēng)不暢,預(yù)熱器系統(tǒng)阻力大,同時窯頭燃燒器無法使煤粉完全燃燒,窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,窯頭溫度偏低,有害成分的循環(huán)富集和煤粉的不完全燃燒導(dǎo)致預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮及窯內(nèi)結(jié)圈結(jié)蛋。
3、解決方案
    針對以上問題,公司安排相關(guān)技術(shù)人員到同類窯型廠家進行考察,經(jīng)過論證確定了對預(yù)熱器系統(tǒng)、窯頭噴煤系統(tǒng)實施改造的方案。
3.1預(yù)熱器系統(tǒng)改造
    (1)改變?nèi)朔纸鉅t的三次風(fēng)風(fēng)向,砌筑導(dǎo)風(fēng)墻;
    (2)修改四級下料管撒料盒角度;
    (3)改變窯尾四個噴煤管的人爐位置和角度;
    (4)加大旋風(fēng)筒入口的截面積;
    (5)擴大分解爐下縮口,增大通風(fēng)面積。
3.2窯頭噴煤系統(tǒng)改造
    (1)縮小窯頭輸煤管道內(nèi)徑;
    (2)增大窯頭燃燒器旋流角度;
    (3)調(diào)節(jié)窯頭一次風(fēng)機,提高一次風(fēng)壓力;
    (4)選用新型的節(jié)能燃燒器。
4方案的實施
    2008年4月利用春季檢修的機會,對預(yù)熱器系統(tǒng)及窯頭喂煤系統(tǒng)進行有針對性地改造。
4.1改造預(yù)熱器系統(tǒng),解決預(yù)熱器系統(tǒng)壓力偏高問題
    (1)對窯尾四個噴煤管的位置進行調(diào)整:伸人角度由300變到250,并且由伸入200 mm變?yōu)樯烊?00 mm,高度由1.1 m改為1.5 m。
    (2)C4筒下料管撒料盒角度由30°改為60°,使C4筒下料能夠順利沖入爐底,降低爐底溫度,有效緩解了分解爐爐底錐部和縮口結(jié)皮。
    (3)分解爐下縮口直徑由原設(shè)計的1850 mm改為1950 mm。
    (4)在三次風(fēng)平管道人爐兩側(cè)入口砌筑導(dǎo)風(fēng)墻,導(dǎo)風(fēng)墻人爐時的角度為150,增加旋流效果,防止?fàn)t底結(jié)皮。
(5)增加各級旋風(fēng)簡入口處截面積。C2、C3旋風(fēng)筒入口高度加高800 mm,c4、c5旋風(fēng)筒入度加高1000mm,目的足降低系統(tǒng)阻力,改善系統(tǒng)通風(fēng)。
4.2改造窯頭噴煤系統(tǒng),改善窯頭煤粉燃燒
    根據(jù)公司目前使用的低揮發(fā)分煤質(zhì)及現(xiàn)有設(shè)備條件,決定選用3 200 t/d能高效新型噴煤管,同時將燃燒器旋流角度由28°增加到42.5°,縮小窯頭輸煤管道內(nèi)徑,提高對低揮發(fā)分煤質(zhì)的適應(yīng)性,使熱風(fēng)和煤粉能更好地混合,從而保證煤粉充分燃燒。具體改造內(nèi)容如下:
    (1)窯頭喂煤秤波動較大,煤粉爆燃現(xiàn)象嚴(yán)重。出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是由于煤粉輸送管道直徑過大,管道內(nèi)產(chǎn)生煤粉沉積,當(dāng)沉積到一定程度時,煤粉集中噴出,窯頭煤粉爆燃,導(dǎo)致窯頭、窯尾、煙室產(chǎn)生正壓:經(jīng)過計算,將窯頭煤粉輸送管道內(nèi)徑由中282 mm改為中219 mm,縮小63 mm。
    (2)窯前火力強度不夠,火焰黑火頭長,煅燒無力。分析認為噴煤嘴的旋流角度小,煤粉的分散程度差,與熱空氣的接觸面積小,同時摻人窯頭冷風(fēng)量偏大。使用3200t/d節(jié)能高效新型噴煤管后,窯頭一次風(fēng)機由110 kW改為75 kW羅茨風(fēng)機,減少一次風(fēng)摻入量,窯頭噴煤管旋流角度通過不斷地試驗摸索.從原設(shè)計的17°改為28°、38°.但使用效果仍不理想,最終確定為42.50旋流角,從實際使用效果看,窯前火力集中,二次風(fēng)溫度提高,滿足了煅燒要求。
5、實施效果
    實施以上改造方案后,預(yù)熱器系統(tǒng)壓力下降600 Pa,達到-8400 Pa,C1筒出口溫度增加15℃,達到315℃。將輸煤管道內(nèi)徑縮小后,沒有再出現(xiàn)因管道積煤粉造成窯前爆燃現(xiàn)象,一次風(fēng)機壓力從29 kPa提高到37 kPa,火焰活潑有力,窯前溫度大幅度提高,一次風(fēng)溫穩(wěn)定在950℃以上,有效地保證了熟料的煅燒,減少了熟料中生燒料的含量;同時對煤質(zhì)的適應(yīng)性得到提高,發(fā)熱量為4800×4.2 kj/kg,揮發(fā)分為23%的煤粉完全可以滿足生產(chǎn)需求,生產(chǎn)用煤成本大幅度下降。窯頭煤用量在10.5 t/h,與改造前相比,在同煤質(zhì)的情況下,頭煤使用量降低1t/h。窯頭一次風(fēng)機由110 kW改為75 kW.窯頭喂煤風(fēng)機由132 kW改用110 kW,人窯一次風(fēng)量減少120 m3/min,由二次風(fēng)代替,提高了窯前溫度。改造后熟料產(chǎn)量穩(wěn)定在3900t/d,不存在黃心料和生燒料問題,熟料fCa0合格率和28 d強度大幅度提高,熟料質(zhì)量穩(wěn)定,窯內(nèi)窯皮相對平整。由于熟料質(zhì)量提高,用電和用煤成本下降,當(dāng)年為公司增加利潤1 000萬元以上。
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