1、設備損壞原因
將嚴重損壞的破碎機拆卸解體后發現:
(1)進料端襯板螺栓全部剪斷,襯板脫落;轉子組2塊打擊子脫落,扁頭楔形螺栓斷裂;
(2)轉子和打擊子均為鑄件,表面相糙,相互接觸面只為點接觸或線接觸。連接用的扁頭楔形螺栓、打擊子內孔同樣表面粗糙、接觸不好。
(3)連接打擊子、轉子的扁頭楔形螺栓為M18,而打擊子孔、轉子孔為∮23、∮25不等。
(4)起定位作用的扁頭楔形螺栓表面粗糙,與打擊子孔的間隙太大,不能定位。
據此情況結合設備設計標準和要求,認真分析后認為:由于打擊子內孔太大,連接定位用的扁頭楔形螺栓太細,打擊子和轉子的接觸面粗糙,在設備起動轉速快速增加時,打擊子在轉子接觸面上的附著力(摩擦力)不足以克服其離心力,而使打擊子發生相對移位,和進料端襯板干涉。由于轉子轉速高、動量大,隨轉子轉動打擊子和襯板劇烈碰撞,剪切襯板連接螺栓,扁頭楔形螺栓,致使襯板、打擊子脫落,襯板、打擊子進入破碎腔后加劇了設備破壞,造成上下機殼嚴重變形,軸承座斷裂等一系列的后果。所以,打擊子移位是造成設備嚴重損壞的直接原因。
2、改進修復措施
鑒于以上分析,設備能否正常運行的關鍵是打擊子定位。為此,主要采取下列措施:
(1)打擊子與轉子接觸面均銑削加工,提高表面質量,確保接觸良好。
(2)在打擊子和轉子接觸面上分別加工出配合安裝起定位作用的凸、凹臺,避免打擊子在離心力作用下相移位,如圖2所示。
(3)打擊子與轉子的連接螺栓孔配鉆加工,連接螺栓選用M20的高強度內六角螺栓,保證連接牢固。
(4)打擊子連接牢固后,平衡轉子,確保高速旋轉時設備運行平穩,避免螺栓受力不勻,疲勞破壞,打擊子脫落,導致事故。
3、結束語
改進修復后,解決了設備制造缺陷的問題,投入使用2年來,運行平穩,沒有出現任何故障。經過這次事件,進一步增強了我們對高速運轉設備檢修、維護重要性的認識,極大地提高了我們發現問題,分析問題和解決問題的能力。