我廠40 k/a硫酸裝置原料工段采用PF - 107型反擊式破碎機將粒度為40~100 mm的塊礦一級破碎為-4mm的人爐礦,困硫鐵礦硬度較高,反擊式破碎機的板錘和固定螺栓的消耗一直居高不下,增加了生產成本。結合生產情況進行分析,認為傳統的板錘和固定方式存在如下缺點:a工作面有6個橢圓形通孔,有效工作面積小,破碎效率低tb.錘背部為實體結構,材料不能被充分利用;c.一個板錘正常使用需要8—l2只螺栓固定,而固定螺栓直接接觸物料,螺栓的橢圓形頭部很易磨損,使螺栓不能重復使用。
針對上述缺點,我們作如下改進:a工作面改為連續平面,并在板錘的一邊增加工作角,使板錘的有效工作面積增大1/4,提高了破碎效率;b.板錘背部設計成槽形,增加板錘的厚度,提高了材料的利用率;c.板錘用6只(有的廠用4只)螺栓通過板錘的通孔進行固定,螺栓不直接接觸物料,從而徹底解決了螺栓易磨損的問題,減少了螺栓的損耗。
改進后已使用一年,板錘的破碎效率和有效利用率得到了提高,入爐礦量從2002年的57 858t增加到2003年的60 891 t,而噸礦板錘和固定螺栓消耗從3.72元降到2.59元;固定螺栓不直接接觸物料,可多次重復使用;板錘的更換次數減少也減輕了工人勞動強度。