我廠石灰石破碎是一臺PCF∮1000×1000錘式破碎機,在運行過程中存在以下問題:
(l)錘頭材料采用高錳鋼ZGMn13,由于它的屈服強度低,使用中易產生塑性流變。在破碎過程中,一般一付錘頭12個,破碎5天就得更換方向,10天就得更換一付錘頭,運行成本很大,運轉率很低。
(2)上箱體的細篩板部位是采用20mm鐵板,兩邊各焊一個弧形板,距離為50mm。在錘頭旋轉過程中與石灰石撞擊破碎,飛濺的石灰石與弧型環內邊產生摩擦,由于弧型環內邊為A3鋼材料,極易被磨損,當磨損嚴重時,上篩板會脫落,需常常焊補弧型板或更換新的,增大了檢修工作量。
2、改進措施
(1)將錘頭主體材質改為高錳鋼ZGMn13,同時每個錘頭頂部鑲嵌三塊規格為80mm×20mm×40mm的鎢鈷合金YG6,相間夾角約20°,分布情況見圖1,由于鎢鈷合金YG6具有硬度高和耐磨性好的性能,從而可提高錘頭屈服強度和耐磨性。
(2)將上箱體兩邊裝篩板用的內環去掉,把原來襯板與內環接觸的部位采用ZGMn13材質,并加長20mm,見圖2,使襯板直接頂住上篩板。若上篩板部位磨損,可將整塊襯板更換。
3、改進效果
(1)由于提高錘頭的屈服強度和硬度.在受強烈沖擊作用下的耐磨性也明顯提高,一付錘頭可在15天更換方向,一個月更換一付錘頭。
(2)弧型板內環采用高錳鋼ZGMn13代替,提高了耐磨性,更換襯板時是整體更換,避免因內環磨損后的焊補或更換。