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生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

 

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生物質(zhì)電廠發(fā)電存在問(wèn)題

發(fā)布時(shí)間:2013-11-02 19:36    來(lái)源:未知

    經(jīng)過(guò)對(duì)生物質(zhì)電廠的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)生物質(zhì)電廠試運(yùn)行存在一些問(wèn)題,下面通過(guò)兩個(gè)例子(一個(gè)為改造項(xiàng)目,另一個(gè)為新建項(xiàng)目)分析:
1、案例1
    某工程為小火電技術(shù)改造為生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目,由于技改項(xiàng)目只是更換給料系統(tǒng)和鍋爐,與新建生物質(zhì)發(fā)電相比具有投資少、見效快、節(jié)能減排、節(jié)地、節(jié)水并解決社會(huì)問(wèn)題等諸多優(yōu)勢(shì),所以對(duì)燃料價(jià)格的承受能力較高。通過(guò)在該生物質(zhì)技改電廠的調(diào)研,對(duì)試運(yùn)行情況進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)試運(yùn)行中存在以下問(wèn)題:
    (1)設(shè)備匹配問(wèn)題
   1)吸風(fēng)量嚴(yán)重不足。雖然試運(yùn)前已經(jīng)考慮到吸風(fēng)量可能不夠?qū)?2爐的吸風(fēng)機(jī)和原#3爐的吸風(fēng)機(jī)進(jìn)行對(duì)調(diào)但是本次運(yùn)行過(guò)程中吸風(fēng)機(jī)擋板仍然一直處于全開狀態(tài),而且送風(fēng)機(jī)擋板最大開度僅為3. 7%,二次風(fēng)機(jī)后來(lái)因吸風(fēng)量不夠停運(yùn)。所以必須對(duì)吸風(fēng)機(jī)進(jìn)行更換。
    2)料倉(cāng)下料和鍋爐進(jìn)料需改造,由于料倉(cāng)設(shè)計(jì)不合理,致使下料不均,運(yùn)行過(guò)程中一直由運(yùn)行人員人工下料,由于下料不均,進(jìn)料口容易堵,所以在今后運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)料口的擴(kuò)大改造勢(shì)在必行。
    3)電除塵問(wèn)題,試運(yùn)前已經(jīng)考慮到除塵效果可能不會(huì)太理想。原廠家對(duì)電除塵處理秸稈灰也是持懷疑和試驗(yàn)的態(tài)度。通過(guò)這次帶20%--30%負(fù)荷(開生火排汽)試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)煙塵濃度較高,煙氣顏色為灰黃色且較為明顯。所以應(yīng)改為“電袋”聯(lián)合除塵。這樣既可以保證除塵效果又相應(yīng)的減少投資,并且技術(shù)較為成熟。
    4)二次風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)不合理性。二次風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)大量冷風(fēng)進(jìn)入爐膛對(duì)燃燒影響較大。本次先將熱風(fēng)與二次風(fēng)之間加裝聯(lián)絡(luò)管道和聯(lián)絡(luò)風(fēng)門。待#3爐正式運(yùn)行后視運(yùn)行工況再進(jìn)行改造。
    (2)設(shè)備存在的缺陷:給水小旁路#1門手輪滑絲;省煤器進(jìn)口聯(lián)箱溫度表底座漏水;后墻下聯(lián)箱北側(cè)手孔漏;南側(cè)爐排片掉了兩片;南側(cè)水位計(jì)玻璃管頂部漏水;給水大旁路電動(dòng)門銷子未裝;吸風(fēng)機(jī)軸承冷卻水回水管應(yīng)規(guī)范加裝;前拱保溫掉了~部分;南側(cè)爐排尾部放灰管鎖氣器內(nèi)有東西,上下活動(dòng)有卡澀:燃燒控制界面左右爐排操作指示與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相反;電氣控制界面指示燈顯示不正確或者不顯示;送風(fēng)機(jī)開關(guān)指示相反;應(yīng)對(duì)電腦各操作界面進(jìn)行核對(duì)并作遠(yuǎn)控試驗(yàn),并確認(rèn)操作正確無(wú)誤。
    (3)其它問(wèn)題:給料機(jī)絞龍?zhí)粒彩窃斐山o料機(jī)容易跳閘的原因。空氣閥及七米定排門應(yīng)集中布置,以便于操作。主汽門及對(duì)空排汽閥處應(yīng)加裝平臺(tái)或集中布置引到汽包平臺(tái)上,以方便操作。爐前墻密封箱上部與爐墻接口處角鐵應(yīng)密封,防止漏火。零米鎖氣器應(yīng)加裝手柄,以方便操作,沖灰噴嘴角應(yīng)換成激流噴嘴。進(jìn)倉(cāng)秸桿料長(zhǎng)度應(yīng)再小一些,各種料應(yīng)混合均勻,做到粗細(xì)搭配。電腦主操作界面應(yīng)與各分界面進(jìn)行鏈接,可以在鍋爐界面上進(jìn)行主要的操作。增加熱工測(cè)點(diǎn)信號(hào)包括:一、二次風(fēng)壓表,雙側(cè)爐膛出口煙溫表及排煙溫度表共計(jì)22個(gè)點(diǎn)。水位計(jì)放水門應(yīng)用專門的管子引到零米。對(duì)爐排軸瓦加油杯進(jìn)行改造,現(xiàn)在的加油杯結(jié)構(gòu)復(fù)雜、加油困難且容易損壞。
  4.4.2案例2
  經(jīng)過(guò)在某新建生物質(zhì)電廠調(diào)研,對(duì)該生物質(zhì)電廠試運(yùn)行情況及問(wèn)題進(jìn)行了分析,如下:
  (1)爐前給料系統(tǒng)試運(yùn)情況
  爐前給料系統(tǒng)主要用于接收儲(chǔ)存上一級(jí)輸送系統(tǒng)傳輸來(lái)的燃料,然后將燃料利用各級(jí)螺旋的連續(xù)協(xié)調(diào)傳動(dòng)通過(guò)專用給料管傳輸給燃燒爐。系統(tǒng)主要設(shè)備為中轉(zhuǎn)料倉(cāng)、螺旋取料機(jī)、螺旋輸送機(jī)、螺旋分配機(jī)、螺旋給料機(jī)、給料管、插板門以及膨脹節(jié)等部件。
    給料系統(tǒng)設(shè)兩套相同裝置,在爐前對(duì)稱布置,同時(shí)工作。在試運(yùn)行期間,本系統(tǒng)一直持續(xù)工作,在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本套設(shè)備對(duì)燃料質(zhì)量要求很高。雖然現(xiàn)場(chǎng)借鑒了其他項(xiàng)目一些的試運(yùn)經(jīng)驗(yàn),提前已對(duì)設(shè)備進(jìn)行過(guò)改造,但當(dāng)燃料中夾帶各種雜物或燃料中水分過(guò)大時(shí),設(shè)備中給料通道極易堵塞,螺旋導(dǎo)葉極易卡滯。當(dāng)機(jī)組帶負(fù)荷時(shí),隨著負(fù)荷增加,給料量逐漸加大,當(dāng)燃料干燥、清潔時(shí)設(shè)備運(yùn)行情況穩(wěn)定,負(fù)荷值可達(dá)25MW~30MW:若燃料中含土含水較多,設(shè)備則不斷出現(xiàn)堵料的情況,導(dǎo)致給料中斷、負(fù)荷下降。72小時(shí)試運(yùn)期間,各給料機(jī)檢查孔均派專人值守,一旦堵料立即上報(bào)操作人員,停機(jī)疏通設(shè)備。而且運(yùn)行過(guò)程中,由于燃料含土較多,整個(gè)給料平臺(tái)及爐前空間塵土彌漫、環(huán)境惡劣,對(duì)設(shè)備運(yùn)行、檢修及電氣儀表系統(tǒng)正常工作均有不良影響。倘若燃料品質(zhì)無(wú)法進(jìn)一步提高,則應(yīng)盡早研究給料設(shè)備改進(jìn)方案,否則日后給料系統(tǒng)將給電廠正常生產(chǎn)造成無(wú)窮后患。
    秸稈倉(cāng)作為燃料中間存儲(chǔ)設(shè)備,由于料位檢測(cè)不能反映真實(shí)料位,試運(yùn)期間敞口運(yùn)行(人工檢測(cè)料位)。由于進(jìn)料含沙土量大,人工打手電無(wú)法看清楚料位.皮帶下料口即秸稈倉(cāng)上部多次出現(xiàn)堵料情況。
    給料機(jī)、取料螺旋、潤(rùn)滑油泵為秸稈倉(cāng)下部整套外國(guó)進(jìn)口設(shè)備,試運(yùn)期間主要改動(dòng)有給料機(jī)取料頻率范圍增加到77Hz(原資料為50Hz),油泵改為間歇運(yùn)行方式。
    整套試運(yùn)設(shè)備給料機(jī)、輸料機(jī)基本正常,但由于下部給料機(jī)、配料機(jī)發(fā)生一系列堵料時(shí),輸科機(jī)、給料機(jī)及秸稈倉(cāng)全部堵死。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)掏料經(jīng)驗(yàn),完全掏通需要5~6個(gè)小時(shí).堵料期間鍋爐單側(cè)運(yùn)行,負(fù)荷只能維持3MW左右。
    試運(yùn)期間配料機(jī)根據(jù)試運(yùn)組要求改為工頻運(yùn)行,但堵科還是時(shí)有發(fā)生。試運(yùn)期間配料電機(jī)燒壞一臺(tái)。72小時(shí)期間用#6給料機(jī)電機(jī)替換搶修,用時(shí)1.5H,負(fù)荷降至51W。
    試運(yùn)期間總包方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)給料機(jī)進(jìn)行了改造,主要措施有:增加上部料斗掏料門;出料口掏料門;給料機(jī)內(nèi)部導(dǎo)料板;爐膛入口掏料門等,在2月10日停機(jī)后又拆卸料位開關(guān)等;增加落料管捅土門:#2、#5給料機(jī)工頻運(yùn)行等,整套期間給科機(jī)堵料嚴(yán)重,給料機(jī)下部落料門常開,邊給料邊放土。
  (2)活底料倉(cāng)試運(yùn)情況
  活底料倉(cāng)是密度板的給料設(shè)備,其輸送物科是碎木板及鋸末,是木料加工行業(yè)廣泛使用的主要給料設(shè)備。
    活底料倉(cāng)在秸稈電廠的采用,是經(jīng)過(guò)調(diào)研后確定的主給料方式,凡屬灰色秸稈的電廠均
采用該給料方式。
    該生物發(fā)電廠采用了2組活底科倉(cāng),每組容積為576ln3(長(zhǎng)12mX寬6mX深8m),按每立方米100kg(實(shí)際每立方米85kg)計(jì)算,2個(gè)倉(cāng)體可放115. 2t秸稈,可供鍋爐4-- 5h燃燒量。
    在機(jī)組試運(yùn)期間,我們對(duì)活底料倉(cāng)進(jìn)行了3~4h的試運(yùn),首先兩個(gè)活底料倉(cāng)分別裝料20車左右后開始投用,半小時(shí)后開始正常供料,但相比事故料斗其供料量明顯不足。后又向料倉(cāng)內(nèi)增加了三車秸桿,因投放位置靠近一號(hào)活底料倉(cāng)下料口,致使一號(hào)活底料倉(cāng)堵料,二號(hào)正常。考慮到七十二小時(shí)需連續(xù)給料,而活底料倉(cāng)性能不穩(wěn)定,因此決定七十二小時(shí)期間不再使用活底料倉(cāng),七十二小時(shí)結(jié)束后疏通了一號(hào)活底料倉(cāng)。
    調(diào)研認(rèn)為活底料倉(cāng)雖能使用,但出力不滿足要求。第一:輸送木削和輸送秸稈有本質(zhì)不同,其流動(dòng)性差異太大,木削流動(dòng)性80%而秸稈流動(dòng)性隨著濕度的增加而降低,最低時(shí)流動(dòng)性只有30%。由于秸稈流動(dòng)性較差造成劃床補(bǔ)料困難,使料倉(cāng)底部架空無(wú)法給料,當(dāng)架空部分承受不了上部壓力時(shí),大量秸稈落到劃床再推入導(dǎo)料槽造成堵塞。第二:由于電廠入廠秸稈潮濕和摻入大量砂土,在運(yùn)行中砂土可比鋸末首先落到劃床,而潮濕秸稈被架空在上方,運(yùn)行時(shí)在開始一段時(shí)間推到皮帶上的都是砂土,而后才是不均勻的秸稈。所以從目前情況看,使用活底料倉(cāng)如不提高原料質(zhì)量,不對(duì)其進(jìn)行合理改造,不可能滿足大負(fù)荷運(yùn)行。
  (3)事故料斗試運(yùn)情況
    事故料斗是活底料倉(cāng)的備用手段,主要承擔(dān)活底料倉(cāng)事故情況下的連續(xù)供料。由于活底料倉(cāng)不能正常投運(yùn),在試運(yùn)期間均使用事故料斗供料。在秸稈質(zhì)量好的情況下,負(fù)荷可帶到30MW,秸稈質(zhì)量不好時(shí),一般只帶到10MW以下,負(fù)荷的高低取決于秸稈質(zhì)量的好壞。事故料斗的運(yùn)行方式為對(duì)稱螺旋強(qiáng)制給料,不允許較大的物料和磚瓦鐵器進(jìn)入機(jī)器,否則將損壞連軸法蘭影響下料。
    根據(jù)秸稈燃料特點(diǎn)已經(jīng)對(duì)事故料斗進(jìn)行了改造,主要措施有:取消均料擋板;切割螺旋葉片;增加螺旋葉片撥料片等.
    試運(yùn)期間事故料斗基本工作正常,截止到2月14日堵料情況只發(fā)生了兩次。總包方發(fā)現(xiàn)事故料斗已經(jīng)不能使用.總包方配合設(shè)備廠家從2月26日到3月8日用了11天時(shí)間將事故料斗修好.期間共更換了一個(gè)軸承座、一個(gè)軸承、四個(gè)齒輪盤、四十多條螺絲。
(4)除灰、渣系統(tǒng)試運(yùn)情況除渣系統(tǒng)整套試運(yùn)期間,撈渣機(jī)運(yùn)行正常。“渣一量大,由于不能及時(shí)清理,部分上墻。
    除灰系統(tǒng)
   本工程采用4筒體小蝸旋布袋除塵器,整套試運(yùn)期間布袋除塵器4個(gè)筒倉(cāng)均正常投入,其除塵效率達(dá)到設(shè)計(jì)要求,由于清灰不及時(shí),72小時(shí)中#1、#4筒倉(cāng)堵灰,為保證連續(xù)運(yùn)行及帶大負(fù)荷,機(jī)組投入#2、#3除塵器同時(shí)開旁路煙道。
    運(yùn)行中反映突出問(wèn)題是“灰一量太大,導(dǎo)致清灰工作量巨大,清灰不及時(shí)使灰位上升壓住刮板燒壞電機(jī),試運(yùn)期間刮板電機(jī)(1. 5KW)燒壞兩臺(tái)。由于布袋除塵器不能正常投運(yùn),部分飛灰直接使用旁路煙道,對(duì)尾部的引風(fēng)機(jī)、煙道、軟連接造成不同程度上的磨損,成安電廠在運(yùn)行中就把煙道軟連接磨壞.灰量大的原因是燃料中含有大量的沙土,根據(jù)設(shè)計(jì)資料:
秸稈水分不大于5%時(shí),鍋爐燃料量為:21960kg/h,出渣量:280. 8kg/h,出灰量:424. 8kg/h;
    秸稈水分達(dá)到15%時(shí),鍋爐燃料量為:25992kg/h,出渣量:331. 2kg/h,出灰量:504kg/h。
    根據(jù)我們觀察,鍋爐燃燒時(shí)實(shí)際灰量為:4袋×25kg/60s=6000kg/h,當(dāng)秸稈水分不大于5%時(shí),是原設(shè)計(jì)的14倍;當(dāng)秸稈水分達(dá)到15%時(shí),是原設(shè)計(jì)的12倍。也就是說(shuō)我們?nèi)紵慕斩捲谌剂狭坎蛔兊那闆r下含土高達(dá)27~23%。
   (5)運(yùn)期間其它設(shè)備試運(yùn)情況
    整套期間汽機(jī)打閘時(shí)轉(zhuǎn)速最高達(dá)3270轉(zhuǎn)/分,試運(yùn)組分析討論后意見為停機(jī)后檢修,目前廠家處理完畢。
    試運(yùn)期間凝結(jié)水泵漏真空造成凝泵不出力,在泵體加裝密封水,問(wèn)題得到解決。
    軸加風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)位置較低,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)軸加風(fēng)機(jī)易被水淹,利用中間停機(jī)時(shí)間將軸加風(fēng)機(jī)抬高200mm。
    試運(yùn)期間廠用電多次成功切換,后因堵料機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)太大,72小時(shí)后半段未投入.其它電氣設(shè)備全部投入,工作正常。
    試運(yùn)期間給水系統(tǒng)正常投入。
    試運(yùn)期間燃油系統(tǒng)正常,后考慮其暖爐效率低直接采用布辯投火把方式,整套期間點(diǎn)火八次。
    試運(yùn)期間吹灰系統(tǒng)投入,后因除塵器不能正常投入被迫停止吹灰。
    試運(yùn)期間化水系統(tǒng)正常投入,系統(tǒng)出力16.1t/h。
    (6)試運(yùn)期間熱工自動(dòng)化試運(yùn)情況
    儀表投入率100%,部分流量、液位補(bǔ)償已重新修訂。部分儀表?yè)p壞,春節(jié)后已更換。
    熱工保護(hù)投入率100%,汽機(jī)側(cè)保護(hù)一直完整投入,鍋爐側(cè)部分保護(hù)因原邏輯設(shè)計(jì)缺陷72小時(shí)后期投入。
    熱工自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)43套,實(shí)際投入14套。后增加四套,其它自動(dòng)調(diào)節(jié)因目前系統(tǒng)及設(shè)備的原因不能使用。

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