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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)
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∮3.4×28m泥料滾筒干燥烘干機(jī)在土城礦選煤廠尾煤干燥中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2013-09-08 08:40 來源:未知
土城礦選煤廠是盤江精煤股份有限公司下屬的礦區(qū)型大型煉焦煤選煤廠,入洗量3.0 Mt/a(568.18 t/h),人選原煤牌號(hào)為氣煤、肥煤和1/3焦煤。隨著礦井機(jī)械化采煤程度的提高,礦井原煤質(zhì)量變差,入選原煤灰分逐步提高,煤泥含量大幅增加,導(dǎo)致煤泥水處理難度加大,高灰及細(xì)顆粒煤泥無法回收。以往是將無法干燥回收的尾煤泥直接由汽車運(yùn)到煤泥堆放場,不但要支付煤泥運(yùn)費(fèi)及場地租用費(fèi),還給周圍環(huán)境造成影響,環(huán)保壓力較大,難以實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。為了將污染環(huán)境的尾煤泥回收,變廢為寶,2009年1月,選煤廠引進(jìn)了唐山協(xié)力科技公司的∮3.4×28mMNGG型泥料滾筒干燥烘干機(jī)。該設(shè)備單臺(tái)處理煤泥量為50t/h,人料水分45%~55%,是目前國內(nèi)處理量最大的尾煤泥料滾筒式干燥烘干機(jī)。唐山協(xié)力與土城礦選煤廠共同承擔(dān)了該設(shè)備的安裝、調(diào)試、投產(chǎn)等工作,富通新能源銷售生產(chǎn)木屑顆粒機(jī)、木屑鋸末烘干機(jī)等生物質(zhì)燃料成型、木屑烘干等機(jī)械設(shè)備。
1、環(huán)境保護(hù)方面采取的措施
1.1廢氣、粉塵對環(huán)境的污染
選煤廠大氣中的污染物主要來自于原煤儲(chǔ)、裝、運(yùn)和原料廠房產(chǎn)生的少量煤塵以及干燥烘干機(jī)排除的廢棄物。在土城礦選煤廠的儲(chǔ)、裝、運(yùn)等環(huán)節(jié)都設(shè)有濕式噴霧消塵裝置,故不構(gòu)成主要污染因素,干燥烘干機(jī)對大氣的污染屬主要監(jiān)控對象。根據(jù)工程分析,2臺(tái)干燥烘干機(jī)的耗煤量為5~8 t/h.燃料煤為中煤(含硫0.16%),每臺(tái)干燥烘干機(jī)的引風(fēng)量為25萬m3/h,2臺(tái)干燥烘干機(jī)產(chǎn)生的廢氣量大約50萬m3/h,煙塵濃度不大于80mg/m3,煙塵產(chǎn)生量為160.90 kg/d,煙氣中的S02濃度為61.4 mg/m3,達(dá)到了《工業(yè)爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.2煤泥水閉路循環(huán)
干燥過程用水中,水膜除塵器噴水可用于除塵、脫水、脫硫,除渣機(jī)爐渣冷卻水和衛(wèi)生沖洗水,實(shí)現(xiàn)了一級(jí)閉路循環(huán),達(dá)到了廢水閉路循環(huán),起到了生態(tài)環(huán)保作用。
1.3聲環(huán)境
干燥運(yùn)行產(chǎn)生的噪音必須達(dá)到環(huán)境影響評(píng)價(jià)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),即噪音到達(dá)最近村落時(shí)低于35dB(A)。土城礦選煤廠的噪音主要是干燥烘干機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的,其噪音為90—95 dB(A)。為了降低噪音,選煤廠采取了有效措施,加設(shè)減震裝置和消音設(shè)備,使噪音控制在85 dB(A)以下,到達(dá)最近保護(hù)村落的噪音低于35 dB(A),達(dá)到環(huán)境影響評(píng)價(jià)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
1.4 固體廢物
干燥煤泥產(chǎn)生的爐渣需統(tǒng)一堆放在相對固定安全的地方,也可以返回或輸入干燥煤系統(tǒng),因爐渣還含有5%一10%未燃盡炭,在不影響產(chǎn)品發(fā)熱量和水分的情況下,可以返回再利用,達(dá)到節(jié)能減排的效果。
2、協(xié)力科技干燥烘干機(jī)的環(huán)保評(píng)定
為有效減少煙塵含量,干燥烘干機(jī)橫梁式爐排鏈條爐產(chǎn)生的煙氣,在爐膛里就要通過中拱和擋火墻,攔截掉部分粉塵;剩余的廢氣再經(jīng)過高效旋風(fēng)除塵器和水膜除塵設(shè)備(除塵效率95%,脫硫效率85%)后,最后的煙塵通過汽水分離器排人大氣。汽水分離器的特殊結(jié)構(gòu)使排放氣體的煙囪高度達(dá)到了30 m。正常工作狀況下,排放的煙塵濃度為80.45mg/m3,每小時(shí)產(chǎn)生煙塵8.04 kg,S02排放濃度為52.2mg/m3,小時(shí)排放量為5. 22kg。工業(yè)煙塵和S02排放濃度均達(dá)到國家工業(yè)爐窖大氣污染排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),干燥烘干機(jī)作業(yè)環(huán)境粉塵濃度為8mg/L,小于10mg/L,達(dá)到國家工業(yè)作業(yè)環(huán)境粉塵二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
干燥每年產(chǎn)生固體廢物爐渣14400 t,統(tǒng)一堆放在矸石山。固定設(shè)施安全設(shè)計(jì)初期對以上影響環(huán)境的因數(shù)進(jìn)行評(píng)估,投產(chǎn)以后,干燥烘干機(jī)運(yùn)行達(dá)到了環(huán)保要求,實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán),節(jié)約了水資源,通過對干燥物料的性質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)分析,結(jié)合設(shè)備特點(diǎn)進(jìn)行了專項(xiàng)適應(yīng)性改進(jìn),在環(huán)保和煤泥回收創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益之間找到了平衡點(diǎn)。
3、干燥烘干機(jī)工藝流程及工作原理
∮3.4×28 m泥料滾筒干燥烘干機(jī)工藝流程見圖1,從圖中可以看出,干燥系統(tǒng)的主要功能是降低煤泥水分,達(dá)到摻人中煤銷售的目的,由于本廠入選原煤的灰分在40.5%,屬于高灰分極難選煤,隨著粒度的減小,灰分略有升高,且小于0.10 mm粒級(jí)灰分較高,說明矸石有泥化現(xiàn)象。根據(jù)本廠一次浮選和二次浮選小篩分實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,一次浮選尾礦中,小于0.10 mm粒級(jí)的平均灰分69.16%,屬于高灰細(xì)粒、極難干燥煤泥。
本廠使用12臺(tái)DY3000型帶式壓濾機(jī)壓榨濃縮機(jī)底流,濾餅水分穩(wěn)定在45%~55%,基本達(dá)到干燥烘干機(jī)42%~45%的入料水分要求。根據(jù)煤泥小篩分結(jié)果,本廠原煤煤泥含量(小于0.5 mm粒級(jí))約20%,按照600 t/h的入選量,煤泥量為120 t,浮選抽出率在50%,剩余60t,尾煤臥式離心脫水機(jī)回收率30%,剩余干煤泥42 t。干燥出料水分16%一20%,,按20%計(jì)算,每小時(shí)產(chǎn)生52.5 t煤泥,而每臺(tái)干燥烘干機(jī)的處理量為25. 25t,干燥烘干機(jī)處理的煤泥為高灰細(xì)粒,加之凝聚劑和絮凝劑的使用,導(dǎo)致煤泥比較粘。
由于人料水分偏高,要使干燥烘干機(jī)持續(xù)生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,必須保證煤泥均勻穩(wěn)定給料,為此干燥烘干機(jī)采用雙層封閉式刮板給料,即通過刮板從上層將煤泥帶到下層。由于下層的空間有限,多余的煤泥會(huì)滯留在上層,等待刮板輸送機(jī)往復(fù)運(yùn)輸,通過控制固定端入料閘板開啟程度,實(shí)現(xiàn)煤泥的定量給料。煤泥進(jìn)入固定端,通過導(dǎo)料板將煤泥導(dǎo)入旋轉(zhuǎn)端。導(dǎo)料板固定在旋轉(zhuǎn)端上,共有24快,隨著滾筒不斷旋轉(zhuǎn),將固定端的煤泥均勻?qū)胄D(zhuǎn)滾筒內(nèi)。為了使煤泥獲得最大的熱交換面積,滾筒在前端和中部設(shè)置了兩道破碎板,將煤泥充分破碎,同時(shí)有上千塊的揚(yáng)料板將煤泥不斷的拋向空中,使煤泥在滾筒內(nèi)形成螺旋狀的“煤幕”。利用具有5%傾角的滾筒將頭部物料向尾部運(yùn)行,在∮3.4m、長28m的空間內(nèi)同引風(fēng)機(jī)抽吸過來的熱氣進(jìn)行質(zhì)熱交換,使水分蒸發(fā),達(dá)到干燥的目的,干燥烘干機(jī)尾部還設(shè)置了刮刀清掃裝置,以防止操作不當(dāng)排出的大塊堵塞下料口。
4、干燥設(shè)備存在的問題及改進(jìn)措施
4.1提高熱效率
∮3.4x28m泥料滾筒干燥烘干機(jī)滾筒內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示。質(zhì)熱交換效率是干燥烘干機(jī)的一個(gè)重要指標(biāo),燃料煤在爐排鏈條機(jī)上燃燒,產(chǎn)生的熱量經(jīng)引風(fēng)機(jī)抽入滾筒,與煤泥進(jìn)行熱交換。在使用初期,發(fā)現(xiàn)爐膛溫度過高,超過了l200℃,導(dǎo)致爐膛拱墻被燒壞,而干燥筒入口溫度卻只有650℃左右。經(jīng)測定,爐膛燃燒負(fù)壓也低于標(biāo)準(zhǔn)值,經(jīng)分析,其主要原因是引風(fēng)量不足,測定引風(fēng)機(jī)風(fēng)量為110m3/min,因此,決定加大引風(fēng)機(jī)葉輪,以提高引風(fēng)量,將更多的熱量由爐膛抽出來。經(jīng)計(jì)算,將原引風(fēng)機(jī)葉輪的直徑由2m增加到2.2m,再將滾筒人口處的擋火墻降低0.4m,同時(shí)將旋轉(zhuǎn)滾筒包上玻璃纖維保溫層,以減少熱損失。改造完成后,引風(fēng)量增加至131m3/min,爐膛溫度降至1100℃,而入口溫度增加到730℃,實(shí)現(xiàn)了對爐膛的保護(hù),同時(shí)提高了熱空氣的利用率,煤泥水分由干燥前的18%降到了干燥后的16%。
4.2提高設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力
由于干燥烘干機(jī)在高溫、負(fù)壓條件下運(yùn)轉(zhuǎn),若操作失誤或不當(dāng),其內(nèi)部結(jié)構(gòu),如爐膛和導(dǎo)向滾筒內(nèi)部的導(dǎo)料板、活動(dòng)翼板(破碎裝置)等較易發(fā)生變形和開裂,嚴(yán)重影響設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。在使用過程中本廠曾出現(xiàn)因操作不當(dāng),導(dǎo)致入料口溫度過高,導(dǎo)料板變形后刮擦固定端滾筒,無法正常將煤泥導(dǎo)入旋轉(zhuǎn)滾筒的事故。維修一次耗時(shí)8d左右,其中爐溫冷卻就需要3d。爐膛也曾因燃燒爐溫度過高,而出現(xiàn)耐火磚被燒塌的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了本廠生產(chǎn),制約了節(jié)能環(huán)保工作。
經(jīng)分析,造成導(dǎo)料板變形的主要原因是:①導(dǎo)料板過長,刮擦幾率變大,受力后容易產(chǎn)生撓性變形;②煤泥過粘,容易堆積,造成導(dǎo)料板和入料錐體之間間隙過小,旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生擠壓變形;③操作不當(dāng),導(dǎo)致人口溫度過高,使導(dǎo)料板變形。采取的解決方案如下:
(1)將導(dǎo)料板長度由2.2 m縮短為1.1 m,同時(shí)在封閉刮板的下料溜槽處加導(dǎo)流槽(1 200×900 mm的鐵板),將煤泥直接導(dǎo)入被縮短的導(dǎo)料板上方,解決了導(dǎo)料板過長容易產(chǎn)生變形的狀況。改造前,干燥導(dǎo)料板1個(gè)月維修一次,而改造后已連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月,仍運(yùn)轉(zhuǎn)良好,大大提高了設(shè)備的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力。
(2)加強(qiáng)帶式壓濾機(jī)的操作和管理,盡量降低水分,在保證壓濾煤泥水分合格的情況下,盡量減少凝聚劑和絮凝劑的使用,降低煤泥的粘度。
(3)由于爐膛燃燒的溫度主要決定于鼓風(fēng)機(jī)的鼓風(fēng)量,當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)溫度較高時(shí)要減小鼓風(fēng)量,關(guān)小風(fēng)門或直接關(guān)停鼓風(fēng)機(jī),但是操作很不方便,溫度不容易控制。為此對鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,將人口溫度傳感器的信號(hào)和鼓風(fēng)機(jī)啟停控制線路進(jìn)行閉鎖,把溫度傳感器的信號(hào)控制在700~800℃,溫度高于800℃時(shí)鼓風(fēng)停止,低于800℃時(shí),正常啟動(dòng),使入口溫度和爐膛溫度實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,避免了爐膛因操作不當(dāng)造成溫度過高而燒壞的現(xiàn)象。
5、強(qiáng)化管理,增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)
在干燥烘干機(jī)的管理過程中,環(huán)境保護(hù)尤其重要。本廠制定了嚴(yán)格的管理措施,嚴(yán)格控制廢氣的排放。
(1)最大限度降低壓濾煤泥水分,嚴(yán)格控制藥劑的加入量,降低物料的粘度;
(2)加強(qiáng)操作,控制入料量,嚴(yán)禁出大塊和干灰,制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施,保證旋風(fēng)除塵器和水膜除塵器的效果:
(3)加強(qiáng)對水膜除塵器的控制,嚴(yán)格控制噴淋水量,定期清理噴頭,保持噴水均勻,使汽水分離器出口煙塵為正常的白色霧狀。
6、經(jīng)濟(jì)效益
投產(chǎn)運(yùn)行后,一個(gè)原班的干燥產(chǎn)品量在800t左右,本廠電煤的價(jià)格400元/t,干燥產(chǎn)值為32萬元/d,1.152億元/a,干燥總功率為1 302.5 kW,每天開機(jī)19 h,年消耗電量890.19萬kW.h,電費(fèi)1 000萬元,干燥年創(chuàng)造產(chǎn)值l億元。除掉原煤成本5 426萬元,本廠兩臺(tái)干燥烘干機(jī)前期投入1050萬元,實(shí)現(xiàn)回收成本,還創(chuàng)造3 500萬利潤的好成績。
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