2000年6月,筆者為河南省某立窯水泥廠∮2.2×7m水泥磨進行技術改造,增加一臺LP型立式
破碎機,并采取了相應的技術措施,使磨機臺時產量由13.50t/h提高到17.80t/h,增產30.37%,電耗由33.29kwh/t降到28.81kwh/t。磨機增產節能效果明顯,現介紹如下。
1、增加LP型立式預
粉碎機
工藝流程見圖1。為延長立式破碎機襯板及捶頭使用壽命,在窯下出料輸送設備上安裝了水循環冷卻裝置,實踐證明效果良好。立式預粉碎機投入使用后,入磨熟料粒度大幅度降低(見表1,表2)。
2、調整研磨體級配
入磨粒度降低后,調整研磨體級配與球磨機粉碎能力和效率相匹配,是提高水泥比表面積和產量的重要配套措施。經過與廠方多次共同探索研究的最終研磨體級配調整方案見表3。由表3可見適當降低研磨體平均球徑,在同樣篩余值的情況下,可以顯著提高水泥比表面積和水泥三天抗壓強度。
3、改進選粉機結構
將∮3.5m離心式選粉機的撒料盤,由平面型改造為波紋型,增加破碎并使撒料更均勻;將平行開撒料盤的大風葉改造成為一定角度,強化“負壓抽吸”功能;增高輔助小風葉,強化粗細分離效果。表4為選粉機改進前后的各項工作參數比較。從表4可以得出,改進后選粉效果明顯提高。
4、合理選擇回轉篩結構參數
經反復論證,我們將回轉篩篩孔確定為∮11mm,篩孔總面積為2.01m2。篩孔過小,易造成回轉篩循環負荷加大;篩孔過大,又不易起到良好的粗細分離作用。
5、嚴格控制混合材人磨水分
將入磨的礦渣水分由7%降為4%,以加快磨內物料流速,有利于產量的提高。