自1991年7月開始引進擠壓
粉碎機技術,現已有4臺HFCK1000x300mm擠壓粉碎機在我公司使用,使用效果較為理想,使入磨物料細度大幅降低,與之配套使用的02.2 mx6.5 m閉路生料磨臺時達到36.3t/h,02.2 mx6.5m閉路水泥磨臺時達到27.5 t/h.分別比使用前提高2.5 t/h左右,在國內同行業中處于領先地位。與6臺∮3mx10m的機立窯構成年產60萬t的生產線,取得了良好的經濟效益。但擠壓粉碎機在長期的使用過程中,存在著對輥使用周期短、磨損較快、焊補頻繁、維修費用高等問題。經過10余年的不斷探索,對延長擠壓粉碎機對輥使用周期積累了一些經驗,總結如下,與使用擠壓粉碎機的企業共同探討。
1、影響對輥使用壽命的原因
在長期的使用過程中,我們認為影響擠壓粉碎機對輥使用周期的原因主要有以下幾方面:
第一,除鐵器吸鐵效果不好或崗位人員清鐵不及時,導致有鐵質雜物進入擠壓粉碎機內,造成擠壓粉碎機的劇烈振動,加劇對輥的磨損;另入擠壓粉碎機物料粒度過大,有時超過40 mm,甚至達到50mm,加大了輥面的磨損力度。
第二,焊補過程中,因受焊補技術水平所限或因對對輥直徑和圓度的測量不準,造成對輥輥面焊補不均勻,產生橢圓而導致輥面受力不均;耐磨焊條質量差,不能與輥面母材很好結合而產生分層或裂紋;輥面溫度過低或在焊補過程中對輥面物料清理不徹底,產生夾渣和夾層現象。上述這些缺陷均將導致焊層受力后極易脫落。
第三,未能根據對輥的磨損和焊補情況,及時地調整輥縫墊板的厚度,造成運行時壓力波動大、機體震動大而導致對輥使用周期短。
2、改進措施
通過以上分析,我們采取了相應的對策措施,收到了較好的效果。
(1)選用合適的耐磨材料。經多次試驗,我們與某研究所共同研制生產了代號為ZD3和ZD310的擠壓粉碎機對輥專用耐磨焊條。其中ZD3為低氫型,具有優良的抗裂性能和抗高應力磨損性能,堆焊層硬度HRC≥55,用其堆焊底層:ZD310堆焊層硬度HRC達55~60,適用于劇烈的振動磨損,用其堆焊修復耐磨花紋。焊條規格采用04 mm,焊接電流保證在130~180 A。
(2)制定出了嚴格的對輥焊補規程。具體包括:必須采用專用的ZD3和ZD310焊條補焊:輥面溫度必須達到150℃以上,以減少應力集中而產生裂紋(每周停3h,即停即焊,輥面溫度才可達到要求);堆焊時要薄層勤焊,焊層厚度控制≤15 mm,且要均勻施焊:對焊接人員進行專門培訓,提高焊接技術及工作責任心;補焊前必須將輥面清理干靜,以減少由此造成的夾渣、夾層現象;焊補過程中要經常檢測輥子直徑和圓度,確保輥面的同心度。
(3)要根據對輥的磨損和焊補情況及時調整擠壓粉碎機的工作狀態,其輥縫控制在2.0~3.5 cm,壓力保持在6.5—7.0 MPa.并及時調整扭矩支撐工作狀態,減少擠壓粉碎機機體的振動幅度。另外,要杜絕鐵質物質進入擠壓粉碎機機腔內。
3、效果分析
(1)增產增益。通過以上措施的實施,擠壓粉碎機對輥使用周期由原來的12個月提高到18個月,對輥直徑由原來的920 mm提高到950 mm,使整條生產線的設備運轉率大大提高,每月多產水泥超過1000t。噸水泥的利潤以50元/t計,每年可增加60萬元(50x1000x12=60)。
(2)節約維修成本。對輥使用周期延長50%.一副對輥的更換費用約為34萬元(含對輥的修復費、人工費等).公司現共用四副對輥,每年可節約更換費用68萬元(34x4x50%=68)左右。