2003年9月百鶴建材開發分公司成立以來,因勞動強度大、生產作業人員不穩定等原因,對勞動作業人員管理難度相當大。2007年為確保公司下達的生產任務、利潤目標的順利完成,分公司本著研發可行性技改小設備,對現有設備進行了改造,現介紹如下:
(1)回車轉盤的研發
此改造項目以降低勞動強度、節省勞動力為目標,總投入約4000元。
操作方法:人工拉空車順鋼軌拉到旋轉平臺鋼軌上,再由人工推旋轉平臺手柄,旋至90。,當空車車輪對準回車線鋼軌時,順勢一推便可使空車回推至鋼軌。
此回車轉盤由三部分構成:地下預埋部分(底座)、旋轉軸、旋轉平臺。
地下預埋部分(底座):主要起到預埋基礎作用。
旋轉軸:由軸承、加工軸、軸承外座等組成,軸承及軸承座之間采取過盈配合。
旋轉平臺:旋轉平臺由圓形鐵板,固定在旋轉軸所引支架上,上部焊有鋼軌構成。
經濟效益:節省勞動力,此崗位由原來4人減少到今年的2人,每月800元x2人=1600元,年節省勞動開支1600元/月×7.5個月=12000元。
(2)自制旋風式板錘式
粉碎機改造
此項目是通過對生產實際情況的觀察所研發,未投入任何成本,提高勞動效率達50%,
自制旋風式板錘式粉碎機的篩底由3cm鐵板加工,第一步:用氣焊在鐵板上按照預先畫好的條形孔,垂直割成;第二步,加工好的鐵板再用自制模具,千斤頂壓制而成。此種方法加工的篩孔為條形垂直孔,在雨天粉碎原料(爐渣)或爐渣含水率較高時,設備粉碎效率極低,原因在于粉碎的爐渣粘在篩孔上,致使在下爐渣時粉碎爐渣落不下來。
通過長期觀察,小型技術改造將垂直孔加工成與加工鐵板相斜的條形孔,即與板錘的旋轉方向相同,這樣粉碎爐渣較濕時,也能順利落下,不粘篩底,大大提高了設備的工作效率。
經濟效益分析
節省勞動力:此崗位由原來4人減少到今年的2人,每月650元x2人=1300元,年節省勞動開支1300元/月x7.5個月=9750元。
節電費用:初步計算,50%×37kWxlOhx0.75'元xl00天=18500元